炼轧厂转炉炼钢场景。摆永萍 摄
“炼钢成本占炼轧总成本的80%以上,抓住了炼钢成本就等于抓住了成本控制的关键点。”今年以来,面对原燃料价格波动、行业竞争白热化的严峻挑战,宏兴股份炼轧厂将成本管控作为生产经营“生命线”,聚焦原料结构、工艺优化等核心领域,打出了降本增效“新攻略”——
资源型转炉渣多维度开发利用,降低合金、辅料成本;增加高锰生铁使用量,降低合金消耗;开展经济物料替代,降低冶炼成本;调整生产工艺,优化关键能耗指标……
炉渣“逆袭”创效
冶金厂区内,资源型转炉渣一度是令人头疼的存在。作为固体废弃物,它虽然能被用于水泥生产等领域,但用量极为有限、利用率较低,多数时候处于堆存状态。
转机出现在一次深入的研究中。技术人员惊喜地发现,资源型转炉渣作为一种预熔型渣料,富含CaO、SiO2等成分,与精炼造渣料主体成分一致,完全可以在不脱硫炉次替代石灰、萤石等辅料,进而降低合金成本。经现场反复试验,在不脱硫炉次加入转炉渣后,可降低石灰消耗1.2kg/t、萤石消耗0.8kg/t,综合降低辅材成本0.4元/吨。
然而,资源型转炉渣块度大小不一,大的渣块直径可达400mm左右,但精炼炉上料地仓只允许80mm以内的“小个子”进入。那些“超标”的渣块,只能手动加入精炼炉中。采用这种手投的方式,每天仅使用资源型转炉渣1.5吨左右,远远无法满足降本的实际需求。
为此,炼轧厂精炼作业区的职工们集思广益、博采众长。终于,一款新型小推车诞生了!这款小推车宛如职工们的得力助手,单炉次就能快速加入120kg的资源型转炉渣,而且每加入一吨,就能降低合金成本7.5元/吨。
今年年初,更大的惊喜到来:经过榆钢公司的改造,资源型转炉渣成功“减肥”,变得“苗条”又“听话”。如今,该厂操作人员只需轻点计算机鼠标,这些固废就能从地仓经过皮带运输,一路畅通无阻地进入精炼炉内。这不仅让作业效率大幅提升,还有效降低了作业强度。
据测算,1至4月份,该厂精炼区域使用资源型转炉渣1231.5吨,成功替代合金95.75吨,创效474万元。
“颗粒”成功突围
在钢铁冶炼的“战场”上,每一次物料的革新,都可能成为改写“成本账”的关键一笔。
近期,一场围绕炼钢原材料的“革命”悄然上演,“主角”正是毫不起眼却能量巨大的小粒硅锰。
在热浪蒸腾的炼钢区域,50t转炉曾是常规粒度硅锰合金的“忠实用户”。每天,成吨的块状硅锰合金被投入炽热的钢包,不仅能脱氧,还能提升钢材的强度、硬度和耐磨性。然而,硅锰合金的采购价格水涨船高,让炼钢成本直线上升。“去年,单月硅锰合金采购价格比同期上涨8%,照这样下去,利润空间都要被‘吃掉’了!”炼轧厂炼钢作业区作业长、党支部书记杨军的话,道出了技术团队的焦虑。
面对困境,技术团队化身“材料侦探”,踏上了破局之路。他们走访行业专家,在国内多家钢企生产现场取经;深入生产现场,进行多次试验验证和技术论证。最终,性价比更高的小粒硅锰被选中。
经过反复对比分析,技术人员发现,与块状硅锰合金相比,小粒硅锰优势明显:价格较低,具有经济实惠性;粒度小,能与钢水充分接触,脱氧、合金化反应更迅速;小颗粒溶解均匀,能精准调整钢水中的锰、硅含量;更重要的是,它无需二次破碎,原料损耗率可直降3%。
起初,试验并非一帆风顺。小粒硅锰的粒度控制、成分均匀性等问题频发。“有一次,小粒料在炉内分布不均,导致钢水成分波动,我们连夜复盘,调整了加料顺序和速度。”杨军说。经过攻坚,技术团队终于找到了适配的工艺参数与配料方案。
如今,小粒硅锰已然“站稳脚跟”。数据显示,使用小粒硅锰后,合金熔化速度显著加快,进站成分达标率由原来的78.3%提升至90.8%,吨钢成本降低1.48元。同时,现场物料使用更加多元化,有效缓解了原料供应压力。
这场由“小颗粒”引发的“大变革”,不仅带来了真金白银的效益,更提供了降本增效的新思路。
解锁“温度密码”
凌晨三点,炼钢车间内,精炼炉依旧火光冲天,赤红的钢水在炉中翻滚。随着主控室操作人员果断按下确认键,最新一炉钢水的出站温度定格在1581℃。
这个数字比一个月前仅下降4℃,却为整个生产线带来意想不到的蝴蝶效应。
在传统认知中,炼钢往往和“高温”二字密不可分,人们普遍认为更高的温度才能保证钢水的质量和生产的顺利进行。然而,操作人员在长期实践中敏锐地发现,钢水出站温度的细微调整,竟能对下游铸机的工作状态产生质的影响。当钢水出站温度从1585℃精准下调至1581℃,一个全新的生产模式——“低温快拉”模式应运而生。
过去,操作人员需要全神贯注、小心翼翼地控制铸坯的速度,每一个动作都必须精准无误,稍有不慎就可能出现问题。而如今,在“低温快拉”生产模式下,钢水能够在稳定的温度区间内实现快速拉坯,长期困扰生产的“浇不完”难题被彻底攻克。
连铸作业区总机长何自亮的工作日志,详细记录着这场温控变化的前后对比。曾经,低温钢水如同潜伏的“雷区”,一旦出现就会引发钢包周转停滞,轻则导致铸机待机,影响生产进度;重则需要进行炉次调整,造成较大的资源浪费。而在“低温快拉”模式下,精准的温度控制提升了生产流程的精确性,生产节奏明显加快。据统计,生产效率至少提升了5%。
此次温度优化,实现了产量与成本的“双丰收”。一方面,生产效率提升使得钢坯产量稳步增长;另一方面,有效提升了利润空间。经测算,钢水出站温度每降低1℃,吨钢电耗就能减少0.7度,石墨电极消耗就能降低0.03kg/t,节能降耗成效明显。
“在工业生产中,细节优化向来是撬动效能提升的关键杠杆。那些看似微不足道的细节改进,往往能释放出较大的价值增量。”炼轧厂精炼作业区作业长、党支部书记常全举说,今后,随着生产工艺的持续改进,相信会有更多类似的“温度密码”被解锁,为降本增效工作注入源源不断的动力。