本报讯(记者 朱德龙 通讯员 陈建国) 近日,物流公司车辆作业区职工聚焦C64k货车车钩缓冲器拆装难题,采用“闲置液压缸+自主研发工装”方案,自主研制出钩缓压装机,成功攻克了困扰多年的车钩拆装难题,为货车检修“提速”。
在车辆检修过程中,C64k货车车钩缓冲器的拆装至关重要。然而,传统的大锤敲击作业存在诸多弊端。每次检修需要4名检修工轮番用大锤敲击,单次拆装耗时长达30分钟以上,设备容错率低,劳动强度大,而且存在锤头脱飞、铁屑迸溅等安全隐患,无法满足高效检修需求。
为攻克这一难题,该作业区组织技术骨干立足现场、持续改进,成功研制出适配C64k车型的钩缓压装机。该装置巧妙利用闲置的100吨液压缸,将液压缸与自主研发的工装结合,实现对车钩缓冲器的精准压装,大幅提升了拆装效率与安全性。
该设备投用后,车钩拆装效率提升近5倍,单次作业时间缩短至8分钟,同时节约了设备采购成本,检修质量完全达到工艺标准要求。截至目前,已有35辆C64k货车通过新设备完成检修,顺利完成阶段性任务。