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根治“气疾” 护航生产 ——东兴铝业公司攻克90万吨整流变压器气体含量持续升高难题 2026年03月17日

通讯员 刘世玉

在铝业生产的供电链条中,整流变压器是不可或缺的核心设备,整流变压器油中气体含量的控制,更直接关系到设备安全稳定运行和生产连续性。随着投运年限延长,东兴铝业公司部分90万吨整流变压器油中气体含量持续上升,逐渐逼近并超过注意值,成为制约生产安全的“拦路虎”。

面对这一棘手难题,东兴铝业公司“电管家”QC小组主动迎难而上,通过精准溯源、靶向施策,成功破解了这一技术瓶颈,该成果获得集团公司2025年度优秀QC成果二等奖。

设备隐患凸显攻坚任务迫在眉睫

“小组成员对90万吨整流变压器内部气体含量跟踪统计发现,内部气体含量均超过注意值,这可不是小问题。”小组负责人马海洋说道,一旦中途停机,不仅会打乱生产节奏,还会给企业带来经济损失。尽快处理好这一设备问题,降低变压器内部气体含量,成为刻不容缓的攻坚任务。

找准问题根源,才能精准施策。为摸清设备症结,马海洋、邓涛等人主动牵头,对90万吨电解铝整流变压器内部气体类型进行分层统计。经过连日的细致排查和数据比对,他们发现主变气体在整流变压器气体含量中占比高达87.7%,是影响整体气体含量的关键。随后,小组进一步对主变内部气体进行细化分层,并锁定核心问题:主变气体中氢气累计占比达96.65%,正是氢气超标,让整流变压器陷入“亚健康”状态。

多维溯源排查锁定两大核心诱因

明确主要问题后,如何有效降低整流变压器内部氢气含量,成为摆在小组面前的难题。

小组围绕人、机、料、法、环、测六大维度开展排查,把可能影响气体含量的因素列出来,逐一排查验证。经过反复梳理,他们找出了取样技能培训缺失、主变铜排间距过小、检测仪器预热不足等7条症结因素,随后分工协作,逐一开展排查验证,排除无关因素,查找核心诱因。

过程中,小组委托第三方专业机构,对主变铜排间距开展模拟仿真分析与试验验证,对比不同间距下整流变压器内部气体含量变化。试验结果显示,随着铜排间距调整,主变氢气含量明显降低,由此确认,主变铜排间距过小是影响气体含量的重要因素。

此外,小组在核查90万吨整流变压器热油循环工序参数时发现:现场一直按照行业标准,执行36小时基础循环时长,没有结合设备安装情况、现场环境等实际条件进行调整。如果变压器安装附件时,有空气混入设备内部,36小时的热油循环根本无法彻底排出空气,会导致氢气含量升高。因此,热油循环时间不足,是另一个关键诱因。

靶向施策攻坚破解技术瓶颈难题

针对两大核心症结,QC小组经过多轮研讨优化,广泛征求意见,制定了针对性改进方案,并稳步推进实施。

在优化铜排结构方面,小组首先尝试调整整流变压器主变压器的铜排排布,扩大水平相邻铜排之间的油流间隙,找到氢气含量逐渐降低的铜排间距。“而且,我们选用四种不同间距的铜排进行现场试验,并将试验成果应用到停运的3337号整流变压器上。”马海洋介绍,但由于没有考虑到500kA系列电解铝生产时产生的高磁场影响,试验运行一段时间后,变压器内部的氢气含量再次回升,隐患没有彻底消除。

一次失败并没有击退大家的攻坚热情,小组总结第一次试验的经验,意识到必须结合设备实际运行环境,优化铜排的设计结构。随后,小组提出新的调整方案:将横向布置的铜排改为竖向布置,同时调整同相逆并联铜排的间距。这样,既能改善铜排表面的油流情况,又能增强同相逆并联铜排之间电磁场的相互抵消效果,有效减少设备损耗和发热。同时,将原来的单片铜排改为两片铜排,中间留出油隙通道,进一步提升散热效果。

针对热油循环时间不足的问题,小组推行严格的变压器油处理标准,从源头杜绝隐患。此外,小组还建立了全流程安全管控体系,作业过程中严格遵循操作规程,实行双人监护制度,确保改造施工安全有序推进。

经过数月精准施策与持续优化,“90万吨整流变压器气体含量控制”攻关圆满达成既定目标,彻底消除了长期困扰生产的设备隐患。据统计,此次攻关创造直接经济效益60余万元,通过减少停机检修次数、降低备品备件消耗,每年可节约生产成本2.5万元。值得一提的是,小组还将攻关过程中的成功经验进行总结提炼,形成了《90万吨整流变压器检修作业标准》,为后续设备运维提供了规范指引。