一日凌晨,一阵电话铃声打破了宏晟电热公司热电生产区域的宁静……
我攥着万用表往320MW机组脱硫塔跑去,赶到后,看见班长已站在DCS操控台前,目光紧紧锁定屏幕,班长身旁的小张,正全神贯注地敲击着键盘。“CEMS系统氨氮浓度信号跳变,环保数据上传濒临中断。”班长的声音虽带着熬夜的沙哑却格外沉稳。
这是我加入热电保障作业区热工班的第三年,有人说我们是“电厂清闲人”,可只有我们自己知道,万用表里每一次跳动的数值都连着整个生产系统的呼吸。就像那一刻,小张盯着的每一组曲线,班长手里握着的备用传感器,还有我正在校准的信号线缆,都是这场与故障赛跑的关键。
“先查信号链路,再校传感器参数。”班长蹲在电缆沟旁,手电筒的光在错综复杂的线缆中划出轨迹。他总说“安全经”藏在细节里,就像当时他下意识按住我安全帽时所说:“上周安全学习会上刚强调过,现场作业必须确保防护装备到位。”我们班的“学、讲、查、宣、做”五步闭环法从不是空话,每周一的安全例会、班前的安全宣誓、作业前的“手指口述”,早已像标准信号一样,刻进每个人的工作习惯里。
我顺着班长指的方向剥开电缆绝缘层,万用表探针刚接触接线端子,就传来小张的喊声:“DCS侧信号恢复稳定。”原来故障出在传感器接线盒的氧化层上,这种细微的隐患,如果我们不推行“现场安全五查法”,可能会走很多弯路。当我用细砂纸打磨掉氧化层,重新接好线路时,天边已经泛起鱼肚白,CEMS系统屏幕上的环保数据重新稳定跳动,上传合格率显示99.8%——这是我们去年改造后创下的好成绩。
回到班组,桌上的保温桶里还温着豆浆,是黄师傅提前准备的。黄师傅是我的师傅,他总说热工是“技术活,良心活”,手把手教我校准变送器时,反复强调“差之毫厘,谬以千里”,就像我们班修订的180余份操作卡,每一个步骤都经过千锤百炼,就是为了杜绝哪怕0.1%的差错。
班组的墙上挂满了我们班的“军功章”,最显眼的是职工照片墙,13名青年职工占了班组的大半,平均年龄不足35岁的我们,啃下了一个又一个硬骨头。不久前刚通过高级工评审的小严,正对着电脑钻研PLC编程,他桌上的笔记本写满了公式,旁边放着我们创新攻关小组的QC课题——降低热工保护误动率,这是我们今年的重点目标。
朝霞透过窗户,照在墙角堆放的修复备件上。那些被我们从废旧设备中“拯救”出来的卡件、压力表,已经节约了近109万元的成本。班长常说,热工班平时静默无声,关键时刻必须顶得上。就像上次机组临检,党员带头连续奋战36小时,青年团员主动承担夜班值守,没有人喊苦喊累。
清晨,DCS系统传来平稳的信号声,万用表显示的数值精准无误。我和师傅沿着蒸汽管道点检,他指着远处的发电机组说:“你看,这些设备的心跳,只有我们能读懂。”