本报讯(通讯员黄翔泳)今年以来,东兴铝业陇西分公司电解一作业区结合生产实际,以“精、准、严”精细化作业为抓手,提升技术经济指标出实招,全面开展提质增效工作,各项指标均创新高。
该作业区积极推行“阿米巴”三级成本管理模式,采取成本倒测算的方法,确保各单元做到会算账、算准帐、算精帐。同时,将物料使用分解到每人每日每槽进行日清月结,最大限度确保生产成本管控取得节能降耗理想效果。通过拣干净碳渣中的电解质块、降低电耗等措施,有效降低铝液制造生产成本。针对各工区出现的电解槽运行异常问题,坚持工艺管理标准化,严格按工艺操作规程进行每一项操作,杜绝因操作不当影响对电解槽运行状态的分析研判。此外,紧抓电解槽运行曲线管控,针对各工区出现的电解槽运行的异常问题,坚持早发现早处理,严格执行当班当清制度,将电解槽各项技术指标控制在合理范围之内。
该作业区还不断加强工艺技术条件调控,严控各工区电解质水平和铝水平保持范围,对超出范围的工区按照工艺考核办法落实责任、从严考核。同时,层层把关数据管控,及时更新各工区单槽技术档案,确保单槽数据真实可靠,做到精准评判。通过对电解槽综合技术参数的细微检测监控,形成完整精确的单槽数据库,实现技术参数精确化。1—9月份,该作业区原铝交流电单耗同比降低20kWh/t·Al,炭块单耗同比降低了3kg/t·Al。在线运行槽曲线合格率达99.4%以上,为提高效率、降低电耗奠定了坚实基础。