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选矿厂能源成本控制取得实效

较年计划降低八百余万元

本报讯(记者 杜娟娥)今年以来,宏兴股份公司选矿厂紧盯稳增长目标,两眼向内、开源节流,向指标提升要效益,向节能降耗要效益,实施了一系列降低能耗、成本的措施,取得了较好的成效。截至目前,动力能源成本较年计划降低813万元。

选矿厂按照经济稳定运行模式组织生产,将发挥产能、保障产品质量与合理用能有机统一,严格控制电能、水能、煤气等的消耗,达到了系统性降低动力能源成本的目的。同时,开展了“降低一选动力能源成本技术攻关”“提高悬浮焙烧供料系统稳定性攻关”等科技攻关项目,进一步降低了各类能源消耗。

在严抓用能过程管控方面,该厂重点对主要用能设备的空煤比、台时处理量等关键控制参数进行辨识,通过数据监测分析,查找用能过程中存在的不合理性,编制能耗定额,并加大动力能源系统现场检查及日常监察力度,严格执行指标日监控、周控制、月分析考核等措施,杜绝跑冒滴漏、设备空转等能源浪费行为,做到过程受控,确保能耗指标持续进步。同时,将能源体系管理与日常管理深度融合,做到日常工作体系化、体系工作日常化,防止出现体系工作和能源管理工作相互脱节现象,并且继续将能源管理体系工作重心下移至作业区、班组,保证体系工作在岗位有效落实,杜绝能源管理体系工作表面化。此外,积极学习了解能耗双控、能耗限额、能源管理体系、节能节水等相关政策文件及法律法规,加强合规性评价工作,开展能源管理体系及能源计量等方面的培训,提高能源管理人员专业水平。

在优化生产运行模式方面,选矿厂在满足生产需求的条件下,一选工序阶段性减开一台二次球磨机及其附属设备,二选工序减少3系列球磨机运行时间,按照经济稳定运行模式组织生产,一选、二选电耗分别同比降低5.77kWh/t、6.34kWh/t;通过优化热工参数调整,加强设备管理,强化焙烧竖炉日常清理维护及维修,提高竖炉台时处理量,阶段性减开竖炉开炉台数,一选、二选煤气单耗分别同比降低0.019GJ/t、0.253GJ/t。

在此基础上,选矿厂实施了优化悬浮炉流化床煤气工艺参数等一系列细化措施,提高了悬浮炉产量及余热回收效果,实现了能耗压降目标。

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