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“小改造”创出“大成效”

——记集团公司QC小组活动二等奖“降低阳极拖车铰连接部位故障发生率”项目

通讯员 杨丽娟

“随着质量管理小组活动的深入推进,降本增效理念已根植于我们心中。”近日,提起“降低阳极拖车铰连接部位故障发生率”项目获得集团公司QC小组活动二等奖的事情,项目实施团队——东兴铝业公司运输作业区“运输之星QC小组”这样表示。

阳极拖车是该公司铝电解生产运输的关键设备。作为设备管理维护人员,运输作业区设备工程师叶圣福从拖车检修过程中遇到的难点、堵点出发,执“果”溯源,用一个个“小改造”创出“大成效”。

据叶圣福介绍,拖斗和车头是阳极拖车的主要组成部分,通过两个立销轴上下连接。车辆前进、后退过程中,因底座与立销连接部位受力不均匀,随着时间的推移,二者缝隙变大,导致车体中间部位下落、拖斗尾部上翘,车辆装运托盘时存在高度差,进而造成托盘装卸困难。

不仅如此,一旦出现故障,不但要将拖车从中间连接部位分开,还要将受损的底座重新加工,且上下孔同轴度误差要求极高,不能超过2mm,否则车辆无法正常使用,还会增加外委维修费用6000余元/台。

如何从根本上解决问题?叶圣福和他的团队扎根现场,深入分析存在的问题,决定立项攻关。

“因上下安装孔分离,对孔同轴度要极为精准,成为制约车辆正常安装的瓶颈问题。”叶圣福说。

为降低上下孔同轴度误差,团队技术人员绞尽脑汁想办法,通过对标学习、现场调查、横纵向对比、实验分析,最终到突破口——运用关节轴承代替钢套,降低连接部位受力和同轴度误差。

随后,叶圣福带领团队开动脑筋,大胆创新,设计制作支车马凳,在其底部设计轴承,便于拖架水平移动,降低了车头与拖架分解、安装过程的劳动强度。此外,对安装底座重新打磨、补焊、调整尺寸,确保立销与关节轴承精准配合。

改造实施后,阳极拖车铰连接部位故障率较之前下降31%,轴销、轴孔磨损问题解决率超过95%,有效提高了工作效率,延长了铰连接系统使用周期,实现厂内车辆检修由事后维修逐步向预知维修的良性转变。

聚沙成塔,集腋成裘。此项改造虽“小”,却带来了出人意料的“大成效”,据统计,东兴铝业公司28台阳极拖车运行期间可节约维修配件轴套112件、销轴56件,降本成效显著。“运输之星QC小组”表示,工作中遇到问题在所难免,但是只要大家开动脑筋,多留心、多发现、多思考,以创新为帆,用实干为桨,就能闯出一片新天地。

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