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炼铁厂1、2号高炉降本增效再创佳绩

本报讯(通讯员 刘登峰)进入二季度以来,面对钢铁行业严峻形势,宏兴股份炼铁厂1、2号高炉作业区紧盯关键环节和难点堵点,主动出击,不等不靠,通过高炉经济配料、优化配煤,不断优化生产组织、改善技术指标,提升效益。

积极开展高炉经济配料。1号高炉停炉实施超低排放改造后,烧结矿配比由60%逐步增加至73.5%。该作业区实施低品位冶炼,炉内调整采用开放中心稳定边缘气流的调整思路,适当缩小平台宽度,减轻边缘负荷,保持了低品位冶炼条件下的长期稳定顺行。

优化喷吹煤结构。该作业区将动力煤配比由30%提至47%,无烟煤配比由45%降至30%,工艺粉焦由5%提至8%,改质煤由20%降至15%,降低了燃料成本。

开源节流降低动力能源成本。作业区在确保高炉生产及鼓风机安全运行的前提下,进一步降低鼓风放风量20m³/min。38号、43号、44号上料间隙停止皮带运转,每条皮带全天停转约9小时,节约用电1008kWh。1、2号高炉矿槽3号除尘器在1号高炉大修后隔断单独供2号高炉除尘,在满足安全环保的前提下降风门运行,风门开度由95%降至70%,运行电流由110A降至103A,额定电压6kV,每天节电1008kWh。通过以上措施,生铁成本由4月份的2601.7元/吨降至目前的2350元/吨左右。

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