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炼轧厂炼钢作业区多措并举降低炼钢成本

钢铁料消耗创单月最优水平

本报讯(记者 杜娟娥)今年以来,围绕降本增效任务目标,宏兴股份炼轧厂炼钢作业区不断夯实安全管理基础,紧盯指标进步、成本降低等目标任务,采取工艺优化控制、经济物料替代、结构优化、能源优化等措施,促进炼钢成本控制持续降低,钢铁料消耗创建厂以来单月最优水平。

实现降本增效,生产安全顺行是基础。上半年,炼钢作业区严格落实安全生产责任制,扎实开展隐患排查治理及反违章整治工作,主要管理技术人员带队,对照标准开展全覆盖式现场检查以及通过各级人员履职评价、安全管理绩效等手段,稳步提升现场安全管理水平。该作业区持续深入开展“不安全不作业”风险防控意识培养,通过微信群发送事故现场视频及警示教育视频等相关视频材料160个,引导职工吸取教训,不断提高个人安全防护意识。职工提报风险辨识、合理化建议140余项,不断夯实安全管理基础。针对转炉炉下管理,通过实施控制喷溅、渣车、轨道等主体设备检查,轨道周期更换、人员作业行为监控检查等措施,上半年炉下车辆掉道事故0起,为生产稳定顺行创造了有利条件。

该作业区落实极致降本要求,在工艺优化方面实施转炉精炼联动,持续优化转炉不倒炉出钢,加快冶炼节奏,实现成本降低0.18元/t。通过优化转炉终点控制,提升转炉终点碳锰含量,实现成本降低1.27元/t。开展少渣操作冶炼工艺优化以及铸坯单重精细化管控,实现钢铁料消耗降低0.25kg/t。在经济物料替代方面,开展小粒硅锰替代硅锰优化使用、生白云石替代轻烧白云石优化使用,降本效果明显。通过转炉脱氧工艺优化,全面取消硅钙铝脱氧剂的使用,并在轧制HRB400E小规格钢种时采用硅锰脱氧的方式进行脱氧,促进合金成本不

断降低。

在结构优化方面,该作业区持续跟踪各金属物料价格及收得率,在满足宏兴股份公司铁耗控制、产能释放的前提下,最大限度优化转炉入炉结构。管理技术人员根据阶段性入炉金属物料价格,时时测算转炉经济性入炉结构,指导岗位人员合理搭配入炉金属物料,同时,加大废钢回收利用以及废钢资源综合优化利用,降低高价外购废钢用量,实现结构成本降低4.99元/t。通过结构优化措施的实施,上半年累计创效600余万元。

在能源优化方面,该作业区通过开展转炉煤气回收攻关,严格规范转炉操作,修订煤气回收氧含量上限参数,持续开展系统清理,稳定系统压力,上半年转炉煤气回收量环比上升6.29m³/t,实现成本降低1.10元/t。

在一系列措施的实施下,炼钢作业区上半年转炉钢综合成本、加工成本、钢铁料消耗同比实现有效降低,为企业降本增效发挥了重要作用。值得一提的是,6月份,钢铁料消耗完成1064.94kg/t,创建厂以来单月最优水平。

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