本报讯(通讯员 曹维涛) 今年以来,宏兴股份公司炼轧厂积极协调各方资源,多措并举开展降铁耗技术攻关,为顺利完成各项任务目标奠定了基础。
面对低铁耗控制要求,炼轧厂组织技术人员系统梳理历史数据和现场实际存在的问题,分析影响铁耗降低的实质性因素,有针对性地制定了多项控制措施。
该厂采用精炼温度补偿的方式,降低转炉出钢温度,增大废钢装入量;根据不同铁水的硅含量,调整生铁入炉量,提升熔池硅、锰等发热元素含量,提升转炉单斗废钢重量;优化生产组织,最大限度降低16号天车的使用频次,全力减少16号天车载重不足对铁耗造成的影响;在普碳钢生产期间,尽量采取单渣不倒炉出钢生产工艺,有效降低了冶炼过程温度损失;优化辅料使用,最大限度减少生料等吸热较大的辅料使用量,降低了辅料加入对温度的影响;开展金属料平衡跟踪管理,减少了金属损失,提升了毛产量。
通过以上措施的有效落实,在原料资源质量不断降低等不利因素影响下,炼轧厂综合铁耗完成872kg/t,较历史最低数据降低了8.71kg/t。同时,该厂在目前铁耗降低的基础上,制定了进一步降低铁耗的长远目标和实施方案,为完成全年目标任务创造了条件。

