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宏晟电热公司新5号锅炉排烟热损失实现稳定控制

本报讯(记者 杜娟娥) 针对新5号锅炉(350MW超临界机组锅炉)生产效率下降导致成本居高不下的情况,2023年,宏晟电热公司技术人员深入调查研究,大力开展技术攻关,将排烟热损失控制在计划指标范围内,并实现稳定控制,为企业降本增效工作作出了贡献。

经济稳定运行是锅炉生产追求的目标。2023年,宏晟电热公司新5号锅炉生产效率下降,对企业成本控制造成了影响。为解决这一问题,该公司成立研究小组联合攻关。技术人员在跟踪观察后发现,新5号锅炉在运行中平均排烟热损失为5.80%,而企业内部同类型机组的排烟热损失均控制在5.70%以下,同行业同类型机组锅炉的平均排烟热损失为5.39%,这表明新5号锅炉排烟热损失明显过高。而“排烟温度高”是造成排烟热损失高的主要原因。

技术人员集思广益,利用鱼骨图分析方法,从操作技术、空预器入口风温度、尾部烟道差压和烟温、吹灰措施、氧化锆测量方式等方面入手,深入查找“排烟温度高”的原因。最终发现,是锅炉吹灰器投运方式不合理、磨煤机运行不当、氧化锆测量不准导致的。

在解决问题的过程中,技术人员查阅大量资料,借鉴同类型电厂生产经验,根据吹灰方式制定了相应的投运措施,将每日长吹投运率控制在100%以下,排烟温度下降了4℃。在优化磨煤机运行方式上,除做好设备定检消缺外,尽量减少锅炉上层磨煤机的运行时间,同时降低炉膛火焰中心、调整二次风配风。结果,磨煤机每天的运行时间小于6小时,排烟温度降低了5℃。此外在提升氧化锆测量准确性方面,按照1%和5%的标准气对氧化锆进行校准,并邀请厂家技术人员到现场指导,氧量测点偏差控制在了0.4%以内。

通过一系列有效措施,2023年,新5号锅炉排烟热损失由5.825%降至5.40%,达到了设备计划控制目标。根据去年全年机组发电量测算,可节约煤5610.32吨,产生效益353.45万元,对做好企业降本增效、推动机组安全稳定运行发挥了积极作用。

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