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宏晟电热公司实施科技项目着力降低机组水耗

本报讯(记者 杜娟娥)去年以来,宏晟电热公司申报实施了多个集团公司级科技项目。其中,“研究治理铝电350MW火电机组地埋管网腐蚀泄漏”项目彻底解决了多年来存在的顽疾问题,水耗指标达到0.42m^3/万kWh,年降低成本上百万元,为企业降本增效工作作出了贡献。

宏晟电热公司铝电分公司地下管网分为生产水系统、消防水系统、除盐水系统、热网循环水系统,管道数量达上百根,布局错综复杂。在每年的指标统计中,生产和技术人员发现2018年水耗指标存在超标问题,且已经连续三年超出计划值,从原来的4.2m^3/万kWh增加至4.38m^3/万kWh。为解决这一问题,铝电分公司不断排查、认真分析处理,解决了热网循环水系统、除盐水系统阀门内漏等问题,水耗超标问题有所缓解,但仍高于年度设定指标。

“由于管道深埋地下,岗位人员无法进入管道间查找分析原因。而管道漏水后,既无法从地表判断漏水情况,因现场噪音大也无法用普通听诊手段准确判断漏水点。”铝电分公司生产运行工程师桂景海介绍道。

为了彻底查找出影响铝电350MW火电机组地埋管网腐蚀泄漏的问题根源,铝电分公司持续对消防水系统、热网循环水系统等地埋管道进行分段隔离与流量统计,技术人员主动与同行业专业人员进行技术交流。最终,找到了在线精准排查地埋管道泄漏的技术与方法,并申报了2023年集团公司科技项目。

按照项目规划技术路线,技术人员在利用水耗参数进行统计法分析、排查水耗超标原因的基础上,采用分段隔离方法先大致确认出泄漏区域,再利用双模两用漏水检测仪器加入示踪气体(氮气96%、氢气4%)。在传感设备的加持下,技术人员沿着隔离管道获取泄漏声波及示踪气体,可精准确认地埋管道泄漏点,并利用检修技术进行漏点处理。

“我们利用这项技术进行了2个月的实地勘测,共排查出影响水耗指标的漏点11处。在处理漏点后的一个月内,水耗指标较计划降低0.3m^3/万kWh,并逐步达到0.42m^3/万kWh的理想状态。经测算,年可降低生产成本102.4万元。”桂景海说道。

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