(上接第一版)个别燃烧器火焰气流已经出现紊流现象,稍有不慎,锅炉角火焰就有可能‘丧失’,锅炉灭火、机组跳闸等一系列问题就会接踵而至。因此,机组人员都在全力以赴保安全、降负荷、稳运行。”
“保持机组正常供汽,随时注意汽轮机运行状况。”
“机组负荷55MW,汽轮机切单阀运行,各项操作抓好提前量。”
“调整出力,将机组负荷逐渐降至50MW,稳定运行1小时,全面巡查运行参数、设备状况。”
……
“成功啦!成功啦!”在作业区各方人员的共同努力下,顺利完成了125MW机组单机有、无煤气助燃43.8MW(35%)负荷连续稳定运行工况试验,调峰试验过程安全、稳定,环保参数达标排放,设备运行状态良好、受控,创下同类型机组调峰运行的最低纪录。
破解——接续前行
“成功将负荷降到43.8MW,只能说我们具备了‘探底’调峰的能力,但不能保证每次调峰都能达到预期目标任务。”在苗长春看来,此次试验数据还需在实践中进一步检验。
7月24日,攻坚团队接到任务,要将2×125MW机组双机负荷均降到50MW,这既是对攻坚团队的首次“实战检验”,也是对各方人员综合能力的一次“综合考试”。
在集控室,各专业人员主动总结上次试验经验教训,将“枪炮”瞄向技术“堡垒”,把攻关难点“清单化”,组织生产技术、运行、检修等人员围绕锅炉稳燃、环保调控、设备安全、供热抽汽等难点,集中力量逐项攻克,深度调峰“大战”再度上演。
“深度调峰过程中,随着煤粉投入量减少,负荷降低,为保证锅炉持续燃烧不灭火,煤气系统要时刻做好准备。”“机组负荷下降后,原来的辅汽压力会随着主蒸汽压力的下降而降低,为使辅汽压力满足机组各类系统需求,要根据机组现状调整辅汽汽源。”为确保深度调峰“万无一失”,苗长春全面、细致地安排各项工作,着力为机组安全运行装上“多重保险”。
“实战”现场,锅炉、汽机、电气、技术等专业人员纷纷使出浑身解数,为完成调峰目标努力着——
深度调峰时,快速将高挥发分调峰煤送入炉膛燃烧,有效增强锅炉低负荷稳燃能力,实现机组深度调峰和混煤掺烧的安全、经济运行;评估锅炉低负荷期间风机运行的安全性,优化风机运行方式,改善风机在低负荷情况下的运行特性,远离易失速区,提高了风机的安全性和经济性;优化控制滑压运行,掌握机组在低负荷运行时的特性,确定机组在不同负荷运行时的最优主汽压力,使机组在运行中保持最佳运行方式,切实提高机组低负荷下的经济性;在保障安全稳定的前提下,动态分流流经高压加热器的给水流量,从而间接辅助机组升降负荷;通过减温减压方式将锅炉主蒸汽或再热蒸汽抽出经高、低压两级减温减压器后对外供应,保证调峰蒸汽压力需求。
经过一整天的努力,新1号、2号机组正式步入50MW常规深调阶段,并实现了连续稳定运行,期间制粉系统、汽水系统、燃烧系统、火检系统、风烟系统、除渣系统、脱硝系统均运行正常,不仅检验了机组在低负荷下安全稳定运行及变负荷能力,还为及早进入电力调峰辅助服务市场、培育核心竞争力创造了条件。

