在西部重工公司备件修造作业区,运用科学方法和先进理念开展QC小组活动已经成为解决现场棘手难题、提升保产服务能力的一个重要手段。
去年,备件修造作业区接到宏兴股份碳钢薄板厂反馈,由该作业区制作的一批脱硫喷枪上线使用频次低,现场使用效果不佳。于是,刚刚成立的“突出贡献QC小组”将这一问题作为攻关课题,开始了小组的“首秀”。
据小组组长杨万全介绍,碳钢薄板厂脱硫喷枪总长7.5米,由不同规格厚壁管拼焊而成,主要用于往铁水中喷射脱硫剂,是炼钢工序的重要常耗产品。因喷枪在1400℃左右的铁水中工作,要频繁承受热冲击,其质量直接影响使用频次、关系碳钢生产。
那时,小组刚成立,大多数成员都是第一次接触QC,对活动流程、图表运用一窍不通,对QC工具更是闻所未闻。“大家都是‘小白’,刚开始主要靠学习、模仿,按照活动流程逐步开展工作。”杨万全说。
首先,小组对出现问题的那批脱硫喷枪在线使用频次进行统计,发现频次在120次左右。而当时外部厂家制作的脱硫喷枪使用频次可达到140次左右。小组成员看到了差距,也看到了目标。
每一个步骤开始前,小组都开会讨论,找案例模仿,一步一步摸索QC“套路”。一次次试错、一场场讨论,小组成员对QC活动的思路逐渐清晰起来。针对脱硫喷枪上线使用频次低的问题,小组结合现场生产实际,查阅资料,对造成脱硫喷枪下线的问题进行分类统计和分析,发现喷枪下线70%的原因是枪头堵塞,针对这一症结,从人、机、料、法、环5个方面采用树状图展开全面分析,并从8个末端原因中成功分析得到4个主要原因。
攻关过程中,QC小组严格按照PDCA程序进行,坚持数据、资料、图片收集的真实性,以事实数据作为支撑资料,收集整理工作和活动同步实施,保证课题顺利推进。
“脱硫喷枪在线使用频次由原来的平均119次提高到166次!”在该作业区支持和小组成员的努力下,历时半年,小组相继解决了枪嘴直径小,枪头对接处内部焊瘤、锚固爪缺陷等问题,圆满完成了活动目标。不仅如此,小组还总结编制了《碳钢脱硫喷枪制作修复作业指导书》,为西部重工公司在同类产品的制作上提供了借鉴和参考。
“创新和攻关不是单枪匹马就能实现,要靠团队里每个小伙伴的智慧大碰撞。”杨万全感慨道。该小组的第一次课题在集团公司QC活动中崭露头角,并在省级活动中进行发布,小组深受鼓舞。今年,在攻克脱硫喷枪难题后,小组又发起了第二个攻关——减小润源模板制作上表面不平度,并立足现场不断挑战新问题、解决新难题。