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检修工程部技术攻关突破电机维修瓶颈

填补业内同类电机维修技术空白

本报讯(记者 张静 通讯员 满宗银)近期,宏兴股份检修工程部立足生产现场,以问题为导向,大力开展技术攻关工作,“诊治”炼轧厂在线电机“隐疾”,填补业内同类电机维修技术空白,保障生产工序稳定顺行,受到了一致好评。

据了解,受专业技术保密性限制,炼轧厂一高线18kW在线进口直流电机发生故障后,故障原因难以在线判别,严重制约生产发展。

该厂第一时间联系兰州厂家,得知此电机是意大利进口品牌电机,在电机中体积较小,市场保有量少,国内无同类产品。电机压片小、制作周期长、焊接工艺要求高、实际操作难度大,且生产线上急需使用,加急进口购置需花费50多万元采购费用,最终炼轧厂决定与检修工程部共同攻克难题。

时间紧,任务重。接到抢修任务后,检修工程部第一时间响应,立即组织人员赶往现场了解电机设备情况。为精准定位“卡脖子”难题,该部电器修造作业区技术人员铆足干劲,加班加点检索,查阅大量资料和图纸,制定详尽的施工方案,绘制了电机绕组接线展开图,严谨细致地对故障电机进行有序解体。

首先,技术人员采用毫伏表进行故障诊断,确认电机电枢绕组匝间有断路,由于故障点在铁芯内部,所以只能对此电机进行大修作业。在电机解体过程中,技术人员将解体的每一个步骤都进行数据采集和对比研究。拆卸换向器时,他们对分离出的一根根“毛细血管”进行详尽地标记和数据记录,并尝试用搭桥的方式进行直流电阻和片间电压试验。通过观察总结,终于从微小的变化中发现了该电机的故障原因:直流电机转子电枢绕组中有一根导线虚接,导致电枢绕组片间电压轻微升高引发电机换相困难。

找到问题“症结”后,技术人员“对症下药”,通过拆除旧绕组、对转子进行嵌线、焊接绕组和升高片、对转子浸漆、换向器挠钩倒棱、装配试验等一系列流程进行还原装配,最终高质量完成此次电机故障诊断修复任务。该作业区党支部书记、作业长张进忠说:“服务生产,全力保证设备安全、稳定、高效运行是我们一直以来的目标和责任。”

此次电机故障诊断修复,不仅解决了现场生产难题,填补了此类电机在业内的维修技术空白,还节约了设备成本,进一步为企业提质增效工作贡献了力量。

一直以来,检修工程部电器修造作业区立足现场实际,积极钻研设备原理,在细节上精益求精、在落实上一丝不苟,用脑、用心、用力全面解决生产一线急难愁盼问题,着力打造一支高素质、专业化的检修队伍。同时,该作业区深耕算账经营,牢固树立“过紧日子、苦日子”理念,营造了人人参与创新创效、修旧利废的良好氛围,上下齐心坚决打赢降本增效攻坚战。

下一步,该作业区将进一步把目光对准生产一线,坚持解放思想、创新突破,不断强化算账意识、增强降本本领,发动全员出真招、用实招、亮高招,全面提升设备检修管理水平,保障生产安全稳定顺行。

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