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碳钢薄板厂:创新有招 增效有道

本报讯(记者 张志方 通讯员 李婷) 今年以来,宏兴股份碳钢薄板厂紧密结合自身生产实际,通过“五小”创新、合理化建议征集等方式,持续开展群众性技术经济创新活动,有效激发了干部职工的创造活力和工作热情,有力推动碳钢薄板厂降本增效工作高质量开展。

在碳钢薄板厂精炼作业区,有一个特别的“大家伙”——能承载120吨钢水的钢包。该钢包为圆台形,但钢包包壁、渣线砖却是方形,每次砌筑钢包时,包壁、渣线砖下端与永久层两点接触,其他部位与永久层间隙约20mm,需使用300kg镁砂填充间隙,120kg镁砂用于渣线更换,镁砂用量居高不下。

精炼作业区管理技术人员看在眼里,急在心上。他们深知,这些间隙不仅浪费了填充料,更重要的是,它们还可能导致钢包在使用期间内衬受力不均,砖体之间产生缝隙。这样一来,就有可能发生夹钢、渗钢等事故,对安全生产构成威胁。

于是,精炼作业区技术人员集思广益,反复研讨,找到了一个既简单又有效的解决方案。他们将钢包砖与永久层之间的点接触方式改为线接触,缩小包壁和渣线砖下端与永久层之间的间隙,从而解决填充料用量大、内衬受力不均的问题。项目实施后,效果立竿见影,填充料用量减少40%以上。

在碳钢薄板厂镀锌作业区,卷取机在整个过程中扮演着重要角色。卷取机芯轴外圈采用橡胶套筒,卸卷过程中,橡胶套筒与带钢表面产生静摩擦力,逐渐损耗、减薄,而卸卷车抬升采用机械式压力弹簧控制,当橡胶套筒劣化减薄到一定程度后,会导致机械式压力弹簧检测误差增大,造成卸卷失败、卷取机抽芯及松圈等现象。这些问题不仅影响生产效率,更让卸卷过程的安全风险直线上升。

针对存在的问题,镀锌作业区管理技术人员深入研究卷取机的工作原理,对比以往故障记录,一次次地进行试验。经过无数次的尝试和失败,他们终于找到了一个突破点:将现有的卸卷机械式压力开关替换为国产的DC24V数显电子式压差传感器。这个新传感器不仅控制精度更高,而且通过程序的进一步优化改良,能够提高设备的稳定性和卸卷精度。最终卸卷失败、取机抽芯及松圈等问题得到有效缓解,卸卷故障率同比降低50%,生产效率大幅提升。

这样的事例在碳钢薄板厂不胜枚举,‌无论是生产流程的优化、‌设备效率的提升,‌还是‌成本控制的精细化,‌每一个小创意都可能成为企业降本增效的突破口。今年以来,碳钢薄板厂共征集实施“五小”创新成果、合理化建议179项,这些项目的实施落地,为企业带来了实实在在的经济效益,注入了源源不断的创新活力。

下一步,碳钢薄板厂将继续以“五小”创新、合理化建议征集等活动为契机,搭建职工创新、创优平台,不断提升职工创新能力,为企业高质量发展作出积极贡献。

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