本报讯(记者 张瑾) 今年以来,宏兴股份选矿厂大力鼓励职工进行技术创新,动员全体职工发挥才智,让职工成为“小改小革”活动中的主角。其中,焙烧作业区职工设计完成一种装置,能够有效提高焙烧竖炉循环水水质利用率,助力企业降本增效。
选矿厂焙烧竖炉使用的中水和环水杂质多,易堵塞滤水器篦子口,影响麻石除尘器正常供水。焙烧作业区管理技术人员和青年骨干力量携手攻关,经过深入研究和多次试验,成功设计了一种提高焙烧竖炉循环水水质的装置。该装置安装在麻石除尘器供水管道进口端,通过高效滤网去除水中的固体颗粒等杂质,确保供水系统不堵塞、正常运行。
据作业区技术人员介绍,该装置的亮点在于它自动化程度高,能够自动监测供水管道的水压,并在压力差达到设定值时,自动启动电机带动转动刷清理滤网,减少人工清理工作量。此外,该装置还配备了压差控制器和排污阀,能够及时排出水箱内的水垢和杂物,保持供水压力的稳定。在检修维护方面,该装置还配置了两台滤水器的切换运行模式和直通阀门,确保供水的连续性和系统的稳定运行。
该装置投用以来,麻石除尘器供水正常,当班职工不再需要花费2小时进行滤水器的清理,岗位劳动强度有效降低,更重要的是,通过及时清理杂质,有效防止了管壁腐蚀,延长了管道使用寿命。该项目的实施对于竖炉平稳生产具有促进作用,每年可间接创效16.19万元。
该作业区党支部书记、作业长刘长东表示:“这是技术人员和职工共同协作产生的智慧结晶,也是作业区坚持创新创造、技术升级的生动实践。我们将继续动员全体职工提升技术水平、扩大攻关视野、增强创新思维,提炼优秀‘五小’项目成果,推动成果转化应用,汇聚更多创新创效的‘新力量’。”

