四季度以来,面对严峻的生产经营形势,各产业板块深入贯彻落实集团公司各项安排部署,将深挖内潜、降本增效以及开源节流作为重点工作来抓,不断引导干部职工立足岗位一分一厘挖内潜、一点一滴降成本,凝聚起全员力量唱响降本增效“好声音”。
物流公司工电作业区
修旧利废节支80余万元
物流公司工电作业区通过修旧利废、岗位创新等措施,为企业节约成本、提升效益作出了贡献。
工电作业区各信号班积极行动,对炼铁站施工拆除的信号设备进行细致挑拣与修复再利用,成功修复自动开闭器4台、减速器4台、摩擦连接器4台,回收HF-7型轨道电路箱盒3个、XB-1型轨道电路箱盒4个、HZ-12型终端电缆盒6个,节约材料备件采购费用2.8万元。
工电作业区积极联系西部重工公司,回收车辆库1、2道南侧废旧钢轨236.21吨、废钢铁18.8吨,预计创效36余万元。此外,各工务班在嘉北站道岔维修中,通过木岔枕、砼枕“再上岗”等方式,累计节约材料备件采购费用43余万元。
检修工程部焦化自动化班
修复备件节约成本20余万元
宏兴股份检修工程部焦化自动化班积极行动,结合区域特性和备件使用情况,大力开展工控备件修旧利废工作,节约成本20余万元。
焦化自动化班全体成员在区域工程师的带领下对库房进行整理,对可维修的备件进行分类分批维修,并进行严格测试,确保维修后的备件质量过关,能够维持现场控制系统运行。目前,该班共维修触摸屏7块、西门子模块15块、ABB模块7块、电源5块、工业交换机6台、工控机5台、显示器6台,并被分类标记纳入备件库,节约成本约20多万元。
后期,该班将根据情况将修复后的备件用于C类设备或对现场生产影响较小的控制系统,缓解备件费用紧张局面,保障生产正常进行。
检验检测供料作业区
解决热电偶断丝问题
检验检测中心供料作业区技术人员通过多次试验研究,成功解决冶金性能试验中B型热电偶断丝问题,节约了备件采购费。截至目前,成功修复热电偶2支,节约费用3.98万元。
作为冶金性能试验设备温度检测元件,B型热电偶与检测设备的准确稳定运行息息相关。因其长期在高温环境中工作,且本身比较脆弱,人员在操作使用过程中极易发生断丝,而且无法及时修复,只能重新更换。这不仅影响检验设备的高效运行,还带来了不小的经济负担。
为解决此问题,供料作业区技术人员主动作为,积极寻求解决方案,通过了解设备运行原理、制定修复方案、购置修复设备、尝试试验、上机测试等一系列措施,成功解决了热电偶断丝后难以及时修复的问题,延长了B型热电偶的使用寿命。
碳钢热轧作业区生产准备班
成功降低砂轮消耗
宏兴股份碳钢薄板厂热轧作业区生产准备班积极响应该厂控制成本、增加效益号召,在做好轧辊磨削、装配的前提下,从影响成本的关键因素入手,精准施策,控制磨床砂轮消耗,取得了显著成效。
磨床砂轮是磨辊过程中的核心工具,其使用效率和寿命直接关系到生产成本。对此,技术人员对砂轮参数进行深入研究,通过反复试验,找到更为合理的砂轮转速和进给量,既提高了磨削效率,又延长了砂轮使用寿命。
与此同时,生产准备班在提高操作人员技能水平上发力,组织操作人员参加培训,使其熟练掌握砂轮的正确使用方法,提高磨削技巧,减少因操作不当造成的砂轮浪费。该班还建立严格的考核制度,对操作人员的磨削效率、砂轮消耗等指标进行定期考核,增强操作人员责任心,进一步降低了砂轮消耗。