“在酸退作业区,酸是影响生产成本的关键因素,做好酸的净化、存储、使用等至关重要。”近日,记者来到宏兴股份不锈钢分公司,跟随酸退作业区副作业长陈超,探究该公司酸退产线的创新之路。
在酸再生区域,1号冷线工艺协理工程师王杰正站在一个高约一米、形状酷似洗衣机的设备前,全神贯注观察它的运行状态。
“这个设备就是树脂清洗机。”陈超指着那台“洗衣机”,语气中充满自豪:“它虽然算不上高科技,却是作业区的‘独创产品’。”
在酸退作业区,硝酸和氢氟酸是生产所需的重要材料。使用过的酸通过颗粒状的树脂材料进行过滤净化再利用,可大幅降低混酸消耗。但是,这种树脂价格并不便宜,每次更换都需要花费大量资金。
为实现树脂材料重复使用,该作业区技术人员翻阅大量资料后,配制特殊溶液,通过一系列化学反应,对废旧树脂进行“翻新”,去除其中的杂质。同时,利用废旧水泵、箱体等零部件,经过巧妙设计和组装,制作出一台树脂清洗机。结果显示,清洗过的树脂完全符合生产要求。
今年以来,酸退作业区不断强化算账经营理念,通过一系列创新举措,在降本增效方面取得了显著成效,类似树脂清洗机的创新案例不胜枚举。
“酸洗换热器是酸退工序中的关键设备,每修好一台就能节省90万元的采购费用。”来到备品备件存放区,几个圆形的石墨块整齐摆放在酸洗换热器旁。
冷线机械协理工程师杨发昌介绍说:“换热器内部由若干个石墨块组成,换热器故障通常是石墨块损坏导致的。所以,在我们眼里,这些石墨块就成了‘宝贝’,我们把好的筛选出来,然后组合成能够继续使用的酸洗换热器。”
杨发昌戴上手套,小心翼翼拿起一块石墨块仔细检查。“石墨块的质量直接关系到换热器的性能。这块表面光滑,没有明显裂纹和腐蚀痕迹,说明它还保持着良好的耐腐蚀性和导热性。”杨发昌解释说,石墨块长期浸泡在酸性环境中,会出现内部结构疏松,在高温高压下则会导致表面受损,产生微小裂缝,造成酸液泄漏或影响换热效率。
酸洗换热器是控制酸液温度的主要设备,该作业区技术人员凭借丰富的专业知识和实践经验,对损坏的酸洗换热器进行拆解维修,节约了可观的采购成本。
“硫酸是铬钢酸洗线的主要材料。硫酸再生系统上线后,不仅降低了生产成本,还创造了良好的环保经济效益。”在不锈钢铬钢生产区域,投运不久的硫酸再生系统平稳运行。
自该系统运行以来,酸退作业区硫酸消耗量明显下降,处理废酸的石灰量下降55%,产生的红泥固废下降66%。然而,高昂的滤布更换费用,却让技术人员头疼。
滤布是硫酸再生系统的重要耗材,能有效过滤废硫酸中的氧化铁和硅合金等杂质,保证再生硫酸质量。然而,这种滤布为进口耗材,价格高昂,更换频繁,供应周期长,影响该作业区的经济效益。
对此,该作业区技术人员决定对滤布进行清洗。经过多次尝试和改进,他们终于获得成功:清洗后的滤布不仅恢复了原有的过滤性能,还能重复使用。此举不仅降低了滤布更换成本,还提高了硫酸再生系统的运行效率。
在酸退作业区办公区域,技术人员紧盯电脑,埋头在大量资料中“挖宝”。
热线工艺助理工程师马林介绍说,为进一步降低生产成本,他们针对409、410等低铬钢种的酸洗问题,进行大量试验,并反复对比分析,最终制定出减少一段酸洗槽体的生产方案;针对马氏体热轧钢卷的生产,减少了执丸机的使用频次,在降低电耗的基础上,达到了去氧化皮的目的……一系列工艺优化举措不仅提高了生产效率,还降低了能耗和成本。
在国产化替代方面,该作业区技术人员积极寻找更具性价比的替代产品,通过加强与国内厂家的沟通交流,找到了一批性价比较高的泵、阀、重刷等设备替代产品,不仅满足了产线需求,还大大降低了采购成本。
聚沙成塔,集腋成裘。在酸退作业区,记者深刻感受到技术人员对工作的热爱,他们以实际行动践行着降本增效的理念,实现了生产效益、环保水平、创新能力的全面提升。

