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让“金点子”生金 让好举措落地

基层单位多措并举降本增效

炼铁厂:算账经营提指标

本报讯(记者 张静) 面对严峻的市场形势和巨大的经营压力,四季度,宏兴股份炼铁厂上下联动、全员参与,聚焦效益效率核心指标,从优化生产组织、严控能源消耗、压降生产费用等方面探索降本新路径,着力改善生产经营质效。

炼铁厂大力开展形势任务教育,鼓励职工从细节入手、从小事做起,结合岗位实际主动研究节支创效的新思路、新办法、新举措,持续释放降本增效新动力。

围绕生产组织运行和管理现状,该厂深入剖析问题短板和瓶颈障碍,加强内部协同合作,全面筹划烧结机停开机,优化烧结矿控制参数,力争实现烧结矿产能最大化,为高炉提高烧结矿配比、降低生铁成本提供保障。同时,加强设备、炉况管理,严格落实各项规章制度和岗位操作规程,加强设备巡检与维护,全力做好5号高炉停炉及新3号高炉开炉衔接工作,持续提升主体设备作业率。

随着铁矿与燃料市场不断变化,该厂动态测算原燃料性价比,积极消化料场循环物料,在高炉钛负荷允许的条件下,合理配加高钛物料。通过降低改质煤、无烟煤、动力煤配比,进一步优化配煤结构,降低生产成本。

为持续改善技术经济指标,炼铁厂坚持两眼向内找差距,对高炉存在的实际问题进行总结分析,并对标各项指标历史最高水平,科学调整生产方案。

针对固体燃料消耗指标,该厂优化控制参数,不断改善燃料分布,提高料层厚度,强化点火器点火效果,提高煤气利用率,降低燃料消耗。同时,结合冬季生产特点,降低混合料水分,利用热风烧结、蒸汽预热等关键技术,将烧结混合料温度控制在56℃以上,为降低固体燃料消耗提供了保障。针对入炉焦比指标,该厂根据压量关系变化逐步加重焦炭负荷,降低入炉焦比,并加强延伸管理,严守外购焦炭质量标准,强化与上道工序的沟通协调,进一步减少焦炭质量波动,保证高炉稳定运行。

在能源成本控制方面,炼铁厂以深化精益管理为抓手,以节能降耗为切入点,细化各项管控措施,深挖节支降耗工作潜能。该厂在保证烧结矿质量的基础上,提高烧结矿自身热性能,控制烧结机各阶段温度,降低高炉煤气消耗;加强机电设备管理,避免机电设备空负荷运行,同时开展阶段性润磨机停用试验,降低系统电量消耗;优化除尘工艺控制,减少反吹次数,降低氮气消耗……一系列措施的实施,推动了能源管控工作取得实效。

炼铁厂打好“铁算盘”、管好“钱袋子”,深化算账经营工作,严控各类费用支出,有力推进极致降本工作。在生产直耗方面,回收使用液压油,减少钻头、钻杆、圆钢等直耗材料消耗,通过梳理现有油品库存、共享调用通用油脂,有效降低生产成本;在设备管理方面,梳理库存物资,完善库存台账,加大修旧利废力度,降低设备备件采购费用。同时,进一步降低业务外包、化检验等费用支出,实现全方位、全过程降本增效。

下一步,炼铁厂将持续深化算账经营理念,鼓励职工集思广益、苦练内功,积极寻找降本增效新路径,为全面实现年度目标任务贡献力量。

选矿厂焙烧作业区:深挖潜力降成本

本报讯(通讯员 杨斌 赵述超) 宏兴股份选矿厂焙烧作业区眼睛向内查找不足、深挖潜力,不断优化作业流程,积极开展设备设施自营检修,为企业降本增效、指标提升贡献了力量。

——眼睛向内查找不足,不断优化作业流程。焙烧作业区承担着整个二选工序原矿筛分及原矿、焙烧矿保供任务,是确保二选工序产量任务达标的关键。该作业区发动全员认真梳理优化皮带系统清理维护流程,有效提升原矿炉台时处理量。通过合理控制返矿炉料位,将焙烧1B号、焙烧2B号皮带机机头漏斗粘料的清理工作,优化至夜班进行;充分利用返矿炉炉顶矿槽的缓冲功能,优化返矿皮带清理维护工作,缩短原矿炉停运时间30分钟以上;重新优化焙烧1A号、焙烧2A号皮带清扫器固定支架,有效减少停机清理维护时间……通过一系列优化措施的实施,皮带系统整体停机时长较优化前减少约20分钟,原矿竖炉台时处理量上升0.4t/h,煤气单耗下降0.015JG/t,电单耗下降0.22kWh/t,年创效41.5万元。

——深挖内部潜力,开展设备设施自营检修。该作业区充分发挥党员示范引领作用,扎实开展自营检修工作,大幅节约了检维修费用,有效提升了生产经营关键指标。该作业区焙烧竖炉自2012年11月投运以来,共有6台焙烧竖炉从未进行过大修。为有效遏制焙烧竖炉劣化趋势,该作业区组建专项工作突击队,先后完成6台焙烧竖炉的结瘤清理,完成10台焙烧竖炉废气系统、排矿系统的清理维护等工作,节约检维修费用约50万元。今年,该作业区一次溢流回收率指标预计完成84.46%,较计划提高0.46个百分点,台时处理量预计完成25.82t/h,较计划提高1.82t/h。

兰州聚东长虹公司:设备改造提效率

本报讯(通讯员 郎振红) 今年,兰州聚东长虹公司对6联拉丝机进行改造,开辟了企业降本增效新路径。

粗拉工序拉丝机是长虹公司焊丝生产的关键设备,其运行效率直接关系到焊丝生产成本和质量。该公司焊丝粗拉工序共有6条生产线,其中1条专门生产埋弧焊丝,5条生产气保实心焊丝。5条气保实心焊丝生产线中,1条为9联拉丝机、3条为8联拉丝机、1条为6联拉丝机。

为实现降本增效目标,该公司计划在5条气保实心焊丝生产线全部使用直径6.5毫米盘条,替代直径5.5毫米盘条,通过盘条之间的差价降成本。然而,因设计原因,6联拉丝机无法直接拉拔直径6.5毫米的盘条。

面对这一棘手问题,长虹公司成立技改小组,在6联拉丝机前增加2联滑轮式拉丝机,将其变为8联拉丝机,以满足生产直径6.5毫米盘条的工艺要求。

将两个不同类型的设备,组装到一起稳定运行,并且满足拉拔工艺要求,难度不小。这涉及机械、电气方面的技术改造,存在电气控制方式融合、自动调谐各卷筒转速等难题。

困难面前,技改小组不断研究摸索,逐一攻克电机转速、机械传动速比、拉拔换向方式、自动调谐等方面难关。目前,改造后的拉丝机已交付使用且运行稳定,提升了生产效率,降低了生产成本。

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