“措施实施后,强化了安全管理力度,减小了事故发生概率。”“此次QC活动,降低了90万吨电解铝整流机组故障频次,保证了生产稳定顺行。”……
在集团公司2024年优秀QC成果交流会上,低碳践行者QC小组组长马海洋代表小组进行QC成果交流。分享结束后,台下掌声不断、反响热烈。
低碳践行者QC小组由东兴铝业公司10名职工组成,近年来,他们立足岗位创新创效,获得甘肃省质量管理小组活动一等奖、甘肃省优秀质量管理小组特等奖等荣誉。2024年,针对90万吨电解铝整流机组故障频发等问题,该小组聚力攻坚,从定选题到找“病因”,再到寻对策,一步一步解决了制约生产顺行的瓶颈问题,取得了良好的活动效果。
东兴铝业公司90万吨电解铝整流柜于2013年8月投用,随着设备的老化,故障越来越频发,故障频次平均每月达10次,严重影响电解铝系统的生产和检修。因此,减少整流柜故障迫在眉睫。
面对挑战,马海洋带领小组成员深入现场,分析统计整流机组近三个月的故障情况,并对故障类型进行分层研究,经过进一步对比论证,最终找到导致整流柜故障率高的关键原因:纯水控制柜PLC故障、柜内温度高,纯水控制柜故障率达83.33%。
随后,小组对标同行业相关数据,综合考虑人员操作水平、设备安装环境、设备使用频次等因素,最终将“降低90万吨电解铝整流机组故障频次至≤3.5次/月”设定为活动目标。
“你俩负责原因分析,他们三个进行现场检验并制定对策,我负责效果检查……”有了一致的奋斗目标后,小组成员刘峰牵头, 运用“头脑风暴法”,从“人、机、料、法、环、测”6个方面展开全面分析,并绘制关联图,总结出导致纯水控制柜PLC故障、柜内温度高的6个末端因素:培训内容缺失、操作规程内容针对性不强、控制柜内监测装置有误、PLC内有损坏点、未安装散热装置、引线鼻子压接错误。
紧接着,小组确认计划表,对每个末端因素逐条鉴别确认,通过大量试验研究和分析验证,排除影响不大的原因,最终确定PLC内有损坏点、未安装散热装置、引线鼻子压接错误是导致纯水控制柜PLC故障的三大要因。
要因确定之后,小组成员乘胜追击,通过一次次学习研究、一次次剖析讨论,进一步明确了工作思路,打通了“堵点”,逐步梳理出相应的对策。
为处理PLC内的损坏点,小组成员根据PLC实际使用情况,对损坏点逐一进行排查,将50V560μF和50V470μF两类电容进行更换,实现了纯水控制柜PLC故障为零的目标。
针对未安装散热装置这一问题,小组成员在柜门下部、上部开孔,冷空气从柜底进入柜内、穿过柜体,再通过风机将热空气抽出柜外,实现了空气对流热交换,增强了纯水控制柜内的通风性。
为解决引线鼻子压接错误的问题,小组成员优化接触器引线连接方式,将原来的针式连接和圆柱连接优化为扁平连接,增大了接触面积,降低了接触面温度和柜内环境温度,延长了柜内电气元件的使用寿命。
功夫不负有心人。“2024年6—8月,我们再次用三个月的时间跟踪整流机组故障情况,统计得出每月故障频次为2.33次,超出了我们的预期目标!”小组成员赵永超欣喜地说,此次活动不仅有效降低了90万吨电解铝整流机组的故障频次,还提高了生产管理安全性,节省了备件消耗、人工费用,每年可节约生产成本113.54万元。
为进一步巩固此次QC活动成果,小组成员将改进的工艺进行整理和总结,对90万吨电解铝整流机组纯水控制柜进行规范化管理,并对设备说明书、设备档案进行更正,将此次活动成果制定为标准,为今后同类设备优化改造提供了依据。
“每一次的成功背后都不是单打独斗,而是团队的齐心协作。”“通过此次活动,我进一步掌握了饼分图、关联图、柱状图等工具的运用。”“此次攻关,让我在实践中锻炼了本领、积累了经验,提高了分析问题、解决问题的能力。”……成功啃下“硬骨头”后,团队每位成员收获颇丰、成就感满满。

