本报讯(记者 张泰阳) 近日,东兴铝业陇西分公司通过技术攻关,成功将槽控机月故障率从20.48%降至4.33%,为铝电解生产稳定运行提供了有力保障。
陇西分公司目前运行的两个系列共计392台槽控机,作为铝电解生产系统的核心控制设备,承担着数据采集分析、阳极升降控制及浓度调节等关键任务,其稳定性直接关系到生产效率。此前,由于槽控机操作板故障频发,导致电解槽打壳、下料等指令执行中断或紊乱,严重影响生产稳定性。据统计,电工班每日需处理2—3次槽控机操作板故障,月均故障次数高达80余次,故障率远超作业区规定的5%上限。
针对这一问题,陇西分公司技术团队展开深入分析,发现槽控机供风管道中水分较多,且气控柜接线端子均为普通端子排,不具备防水性能。此外,槽控机接线端子与气控柜接线端子之间缺乏有效隔离,水分易侵入导致短路故障。
为解决这一难题,技术团队采取一系列改进措施:在气控柜水分较多的电解槽供风支线管路上安装汽水分离器;将普通接线端子排更换为防水型密闭接线端子盒,防止水分侵入;在槽控机接线端子处加装带灯保险接线端子,内置保险管,有效隔离短路电流。
经过技术改造,槽控机故障大大减少,有效降低了维护成本,提高了生产效率。