本报讯(通讯员 苏泽惠) 蒸汽损失率居高不下,一直是困扰宏兴股份动力厂指标进步的“卡脖子”问题。近日,动力厂燃气作业区组织管理技术人员、班长、专职点检等召开专题会议,就如何降低蒸汽损失率进行了讨论,形成了一系列整改措施,进一步规范了蒸汽管理工作。
燃气作业区业务人员通过数据监测排查出生产稳定性隐患,因蒸汽压力波动频繁,生产设备运行效率下降,间接拖慢整体生产节奏。针对问题症结,该作业区成立攻关小组,从技术、管理、用户协同三方面实施整改。确认各用户蒸汽用量基准值,每周开展用户蒸汽用量比对工作,发现用量异常用户立即组织现场开展动力监察工作,掌握用户实际用能情况,同时联系检修工程部对仪表进行校准。此外,该作业区沿蒸汽管道梳理用户,掌握用户计量安装、用能范围、用能周期等信息,严把能源接入审批关卡,在能源审批手续中注明计量仪表未投用前的结算方式和结算量,针对动力厂内部项目建设依据合同对使用量进行准确结算。建立月度回访机制,收集用户需求,优化蒸汽供应压力参数,提升供需匹配度。通过问题排查、精准施策和长效管控,有效解决了蒸汽损耗问题。3月份,蒸汽日损失率最低达到2.0%,为动力厂节约生产成本、提升能源利用效率提供了有力支撑。
下一步,燃气作业区将持续开展攻坚行动,在降本增效与用户满意度双提升上再发力,形成“监测—反馈—整改—回访”闭环管理体系,为实现能源精细化管理贡献力量。