曾仁福
宏电铁合金公司生产作业区生产工艺责任工程师
站在主控室看着熊熊炉火,我越发坚信:党员的先锋模范作用,就藏在这“锱铢必较”的配比优化里,体现在每一次技术突破的坚守中。未来,我们要继续当好企业的“成本精算师”,用创新为高质量发展注入更多动能。
我是一名党员工程师,平时总爱盯着矿热炉旁的原料堆场琢磨。在我看来,每一粒兰炭、每一块球团矿,都藏着降本增效的“密码”。尤其是今年,当生产作业区党支部发起“向配比要效益”行动时,我带领团队一头扎进这场与数字“较劲”的攻坚战中。
“大粒兰炭配比每提升1%,就能省下不少‘真金白银’!”因此,我们白天守在现场记录电流数据和成本指标,晚上在办公室反复推演配比模型、寻找工艺优化调整方案,力争突破工艺限制,打破“大粒兰炭配比长期卡在20%左右”的困局。
试验初期,矿热炉总爱“闹脾气”——大粒兰炭配比提升后,动不动就出现电极难下、料面不稳甚至参数恶化等问题。于是,我们创新设计“粒度—配碳—电流”联动调控法,通过微弱碳操作,解决大粒兰炭入炉后存在的问题,这就像给矿热炉装上智能“电流调控器”。经过多次尝试和配比优化,大粒兰炭配比终于跃升至35%,球团矿配比同步从20%优化到25%。
这次配方调整后的工艺优化,不仅充分利用了低价原料,形成新的效益增长点,更通过工艺参数精细调控,确保了炉况稳定和产品质量达标。看着成本报表里吨铁成本下降10余元的数字,大家笑着说:“这些天熬红的眼睛,值了!”
随后,为了把经验变成“长效药方”,我们搭建起“原料价格—配比—成本”动态模型。如今,只要输入物料市场价格,就能得出最优配比方案,指导班组操作人员根据炉况情况动态调整,实现成本最优。