本报讯(记者 张静) 日前,宏兴股份宏翔能源公司立足现场实际,在深入查找影响生产质效因素的基础上,大力实施技术改造,有效解决了导焦栅底板使用寿命短、蒸汽浪费严重、检修频繁以及焦炭质量不稳定等问题。
据了解,导焦栅作为炼焦生产系统中不可或缺的关键设备,承担着将炭化室高温红焦安全、高效导入熄焦车的重要任务。在接焦作业时,导焦栅底板需承受红焦直接炙烤,同时要与红焦及推焦杆头频繁发生摩擦碰撞。这种持续的高温热冲击与机械磨损,致使导焦栅底板出现严重的局部烧损、变形及磨耗现象,不仅缩短了其使用寿命,还导致干熄焦锅炉蒸汽泄漏量大幅增加,造成能源的浪费,影响生产效率。
针对这一问题,技术人员积极开展市场调研,对焦化行业同类型导焦栅底板使用情况进行考察。经过现场试验论证,最终决定改变导焦栅底板的材质,并在底板螺栓孔下方铸造纵向拉筋。
改造后,因螺栓尾部磨损导致的螺栓脱落风险有效降低,切实延长了底板使用周期,减少了蒸汽损耗,提升了设备本质化安全水平,进一步保证了焦炉的正常生产秩序及干熄焦焦炭产量。

