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精益管控 粗粮细吃

——炼铁厂优化配煤配矿结构降成本

记者 张 静

“今天‘配餐’效果如何?”

“炉子‘吃’得挺好,目前各项指标都符合标准。”

听到答复,正盯着电脑屏幕上各项指标参数的谢平生嘴角微微上扬,露出满意的笑容。

作为宏兴股份炼铁厂生产运行室生产计划责任工程师,谢平生用“高炉配餐”形象地比喻原料配比工作。他说,正如专业厨师根据不同食材特性精心调配烹饪配方,炼铁生产同样需要科学计算与精准控制,只有将铁矿石、焦炭、熔剂等原燃料按最优比例组合,才能实现高炉稳定顺行、高产低耗。

“生铁成本占钢铁企业总成本的70%以上。”谢平生介绍说,今年以来,炼铁厂积极从“吃得饱”向“吃得实惠、吃得好”转变,在优化配煤配矿结构上狠下功夫,探索出一套精细化的配比方案。

随着新1号、2号烧结机逐渐达产达标,炼铁厂充分发挥烧结机产能,合理优化高炉用料结构,在保证入炉品位的前提下,最大限度提高自产烧结矿配比,有效降低了对高价外购原料的依赖。

“我们通过优化烧结工艺,将自产烧结矿配比提高至64.6%,不仅降低了原料外购成本,还提升了高炉稳定性。”谢平生指着电脑屏幕上的数据说,通过精细调控烧结矿碱度、粒度等指标,炼铁厂成功实现“多吃自家粮,少花冤枉钱”的目标。

但随着烧结矿配比的提高,高炉生产过程中的碱金属钾、钠等有害元素也随之增加,对焦炭强度、炉况、炉墙等造成一定威胁,直接影响高炉稳定顺行。

针对这个问题,炼铁厂不断完善与原燃料相适应的高炉操作制度,通过调整矿环和焦环位置,精准控制炉料在炉喉的分布,从而控制煤气流合理分布,最大限度发挥煤气的热能和化学能。此外,根据炉况变化,合理控制风量、风温、富氧率等参数,确保煤气流在炉缸内均匀活跃、热量充沛,进一步保证了铁水的产量、质量和成本。

喷煤环节也是影响生产成本的关键一环。在炼铁过程中,喷吹煤粉能够部分替代价格较高的焦炭,进而降低生铁成本。

“为最大限度配加,我们做了上百次试验,既保证了高炉的‘火力’,又省下了真金白银。”炼铁厂技术质量室配煤配矿主任工程师马新林说。

同时,炼铁厂在操作流程上精益求精。鉴于动力煤和改质煤挥发分高、易爆的特点,技术人员在每次调整配比后,都仔细测量火焰返回长度,精准控制喷煤量与速率,保证煤粉在高炉内充分且安全燃烧,促使吨铁燃料成本显著降低。

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