今年47岁的张忠明,是宏兴股份炼轧厂精炼炉技师兼精炼炉总炉长,已在生产一线默默坚守了29载。
多年来,张忠明秉持严谨求实的工作态度,不断优化精炼工艺,持续突破技术瓶颈,显著提升了钢水质量与生产效率,为后续生产筑牢了坚实基础。2024年,凭借卓越的工作成绩,他被评为集团公司劳动模范。
安全先行,筑牢生产防线
“精炼炉生产涉及高温、高压、强电以及多种危化品等危险因素,若安全措施不到位,极易引发烫伤、触电、中毒、爆炸等安全事故,进而影响生产效率。”围着精炼炉“打转”多年,张忠明深知安全工作的重要性。
为从根本上杜绝违章行为,张忠明开启了一场与安全隐患的“较量”。
在生产现场,张忠明看着职工们忙碌的身影,眉头紧锁:“尽管一直强调安全,可相关方人员在炉下作业时,不安全行为还是时有发生。传统的安全管理办法似乎难以触及问题的根源,必须要做出改变。”
那段时间,张忠明整日泡在现场,观察职工的作业流程。终于,在一次班组会上,他提出了一个大胆的想法:每班安排1名职工担任安全督查专员,重点对相关方人员炉下作业行为进行监督检查。
“这能行吗?”“咱自己的活儿都忙不过来,还要去监督别人?”……想法一提出,质疑声此起彼伏。但张忠明没有退缩,他耐心地向大家解释:“安全是我们每个人的责任,多一双眼睛盯着,就能多一份保障。我们可以合理排班,不会影响正常工作的。”在他的坚持下,大家渐渐接受了这个提议。
说干就干,很快,各班组成员就开始了新的工作模式。安全督查专员手持检查表,穿梭在炉下作业区域,紧盯每一个操作环节,一旦发现不安全行为,立刻上前制止,并耐心讲解安全规范。“你们怎么老是盯着我们,太麻烦了!”面对作业人员的抱怨,督查专员总是微笑着回应:“这都是为了大家的安全,多注意一点,就能少一分危险。”
日子一天天过去,在督查专员的监督下,变化悄然发生:职工们的安全意识不断提高,不安全行为越来越少。截至2024年底,精炼区域违章次数大幅下降,达到历史最低水平。
勇于创新,突破技术瓶颈
自精炼炉投产以来,电极折断问题就一直严重制约着产能的提升。张忠明看在眼里、急在心上,主动对标行业先进,深入生产现场探索解决方案。
以往,电极倾斜后,需人工干预,用天车调整电极。这一过程稍有不慎,就可能导致电极折断,造成巨大损失。据统计,精炼区域每年因电极折断造成的直接经济损失高达数百万元,同时还会导致生产中断、影响产能。
为解决电极倾斜问题,张忠明每天观察电极使用、电极墩齐等作业细节,积极与设备维护人员沟通交流,终于制作出一种安全处理电极倾斜的专用工具。这种工具制作简单、使用方便。当电极出现倾斜时,职工无需直接接触电极,只需指挥天车将专用工具的挂钩挂到电极吊耳上,利用天车的力量将倾斜的单相电极轻松调正,随后再用电极夹持器夹紧电极即可。
自“电极倾斜操作法”应用以来,精炼区域电极折断次数大幅下降,创造了电极墩齐折断事故为零的历史纪录,累计创效200余万元。
精炼工序中,炉盖的维护一直是个让人头疼的问题。长期以来,炉盖积渣严重,不仅清理工作耗时费力,还对生产效率和产能提升造成极大阻碍。为破解这一难题,张忠明在学习借鉴的基础上,尝试对精炼炉炉盖进行内喷涂作业。
“实施这一方案并非易事,需要考虑多种因素,如喷涂材料的耐高温性能、附着力以及对炉内化学反应的影响等。”经过多次实验和筛选,张忠明终于确定了合适的喷涂材料和工艺。当3座精炼炉炉盖内喷涂作业完成后,效果立竿见影,炉盖积渣清理时间大幅缩短,炉盖清理频次成功压缩至原来的1/3,产能提升了5万余吨。
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