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宏晟电热公司锅炉喷氨阀自动控制技术取得突破

本报讯(记者 李淑芳) 今年以来,宏晟电热公司锚定设备效能提升目标,精准实施2×320MW机组喷氨系统改造,在提高喷氨调阀自动控制能力的同时,为节能减排与降本增效注入了强劲动能。

在电厂运行体系中,稳定控制机组喷氨调阀是氮氧化物减排的关键环节。近年来,受设备老化、工况复杂等多重因素影响,喷氨调阀自动控制装置运行效果未达预期,不仅给电厂达标排放带来挑战,还增加了生产成本,成为制约企业绿色高质量发展的瓶颈。

为此,宏晟电热公司迅速组建技术攻关小组,对喷氨调节阀阀体、烟道流场、导流板等核心部件展开深度分析,并制定系统改造方案,决心攻克技术难题,实现喷氨系统智能化升级。

在系统改造过程中,技术人员率先突破SCR流场模拟与喷氨系统先进控制技术瓶颈,构建起“数值模拟+物理验证+算法优化”三位一体技术体系,通过对高、中、低不同负荷工况下对SCR入口流场的速度、温度、NOx浓度进行全维度数值模拟,精准定位流场磨损与积灰成因,为系统优化提供了科学依据。

在烟道流场优化领域,技术团队运用CFD数值模拟技术对烟道流场进行深度剖析与优化设计,并按比例搭建物理模型,对优化方案进行验证,烟道内流场分布均匀性得到显著提升,为烟气与还原剂的高效反应创造了良好条件。在浓度场优化方面,通过加装大尺度预混合器、优化喷氨格栅结构、增设氨烟混合装置等一系列措施,有效解决脱硝系统普遍存在的速度场浓度场不均、大延迟大惯性等难题,实现烟气与还原剂的充分混合,大幅提高了脱硝效率。

在氨空混合器改造中,技术人员借助数值模拟设计扰流器,增加流体速度梯度、制造新的湍流,实现了氨气与空气的均匀混合。同时,对全截面网格分区巡检取样在线监测系统进行全面升级,采用主动抽气法的矩阵式装置,在多个取样点进行轮巡取样,实现了氨氮同源位取样和同步测量,确保了氨氮比数据精准可靠。

改造后,2×320MW机组喷氨调阀自动控制响应速度提升40%,SCR出口NOx小时浓度始终稳定在超低排放限值区间,喷氨量同比降低18%,空预器堵塞风险大幅下降。“这不仅大幅降低了机组运行成本,年节约喷氨费用超百万元,更推动企业在环保治理与能效提升领域实现了‘双突破’。”宏晟电热公司热电保障作业区热控保障责任工程师张国政说。

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