本报讯(记者 张静) 5月份,宏兴股份炼铁厂聚焦提质增效核心目标,以科学统筹生产组织为抓手,以生铁成本最优为核心,深挖产线潜能,多项指标实现显著进步。
炼铁厂精细化调整配料结构,充分发挥烧结机产能,科学组织3号烧结机生产酸性烧结矿,在保证入炉品位的前提下,最大限度提高自产烧结矿配比,1号、7号高炉酸性烧结矿配比分别提升至10%、5%,全厂烧结矿配比稳定保持在64.5%以上,切实降低了对高价外购原料的依赖。
在具体工作中,该厂开展1号、7号高炉配加3号烧结机酸性小球试验,制定用料平衡方案及炉况调整应对措施,确保试验期间炉况稳定顺行。同时,组织烧结机机头除尘灰外存工作,降低烧结矿中碱金属的循环富集,为高炉稳定顺行和指标优化创造了积极条件。
为进一步提高生产效率,炼铁厂不断完善与原燃料相适应的高炉操作制度,根据原燃料条件,持续摸索合理的进风面积以稳定边缘气流,在边缘气流逐步改善的前提下,通过增加风口长度,消除扩大进风面积后造成的中心气流变弱现象,不断提高炉况适应能力。
除此之外,该厂充分利用高炉计划检修契机,有针对性地对高炉下部送风制度进行调整,不断提高煤气利用效率,保证铁水产量与质量。
5月份,炼铁厂焦比环比降低4.5kg/t,生铁产量完成计划的101%,生铁成本较计划降低47元/吨,实现了产量、成本双优目标。
图为炼铁厂7号高炉外景。张志方 摄