本报讯(通讯员 赵等红) 近日,宏兴股份储运部质验作业区发动班组职工集思广益,重新优化废料流转路径,同步配备电动控制装置,实现从“抬300公斤废料”到“按一个按钮”的转变,有效降低了职工工作强度。
质验作业区北区1号火车取样机每次取样后,可产生300多公斤废料。岗位职工需将废料抬至二层平台,再倒入火车车皮,劳动强度较大。废料处理成为职工日常工作中的痛点问题。
面对这一痛点,质验作业区取样班职工蹲在现场反复观察,终于发现了问题的症结:废料流转路径设计不合理,原本的接料盆让废料必须“先下后上”,造成大量的无效劳动。
在经过一场头脑风暴后,一个简单、有效的改造方案应运而生。班组职工在接料盆侧壁开取样口,并封闭底部挡板,让废料“直通”车皮。同时,配备电动控制装置,将其与卸料流程完美结合,实现操作便捷、卸料精准目标。
这一小小的改变,如同一把神奇的钥匙,打开了效率提升的大门:废料无需人工搬运,凭借重力自流卸料,职工工作效率提升300%,每年节约人工成本超6万元。