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陇西分公司槽控机操作板故障率降至5%以下

本报讯(记者 张泰阳) 近期,东兴铝业陇西分公司通过技术创新,成功将槽控机核心部件——操作板的月故障率从20%以上降至5%以下,显著提升了生产稳定性。

作为铝电解生产线的“智能中枢”,槽控机承担着数据采集分析、阳极升降控制、浓度调节、指令执行等关键任务,其稳定运行情况直接关系到电解槽的能耗、效率和生产安全。陇西分公司目前共有392台槽控机在运行,确保其低故障率是生产稳定的重要基石。

槽控机由动力箱和逻辑箱组成,逻辑箱内的操作板直接接收并下达打壳、下料等核心操作指令。一旦操作板故障,轻则指令执行中断或紊乱,重则影响整台电解槽的生产效率和原铝质量。因此,该公司设定了严格的槽控机月故障率控制目标:5%以内。然而,实际运行数据令人担忧:该公司电工班每天需处理操作板故障2—3次,月均故障次数超过80次,月故障率达到20.48%,远超控制目标,成为影响生产的突出瓶颈。

面对这一挑战,陇西分公司成立攻坚小组,首先对近期发生的56次操作板故障进行深入细致的分析,最终锁定“气控柜进水导致接线端子短路”是引发操作板损坏的最主要原因。找到症结后,小组确定攻关方向:消除水分侵入隐患,保护操作板电路。接下来,攻关小组采取多管齐下的创新解决方案。

——从源头上隔绝水分,将气控柜内普通接线端子全面升级为防水密闭型接线盒,从物理结构上有效阻隔冷凝水渗入。

——提升压缩空气质量,创造性地利用废旧打壳气缸缸筒,设计制作冷凝水分离器,并将其加装在冷凝水问题突出的单槽供风支管上,高效分离压缩空气中的水分,确保进入气控柜的压缩空气干燥达标,大幅减少冷凝水产生。

——加强末端电流防护,在槽控机接线端子处加装带保险的接线端子。该端子内置保险管,一旦发生异常短路,保险管会立即熔断,形成“防火墙”,切断短路电流,保护操作板免受冲击损坏。

经过一系列措施的实施和持续优化,该公司攻关效果显著,槽控机操作板月均故障次数大幅下降,故障率稳定控制在4.33%,保障了电解槽的稳定高效运行。

此次技术攻关的成功,还降低了设备维护成本和工人劳动强度,展现出该公司职工立足岗位、勇于创新、攻坚克难的精神风貌。

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