“以前每月至少得补两次油,赶上密封件磨损严重,还得停机倒泵,现在改造后,半年都不用操心,省了不少事!”提及浓缩大井高压清洗泵的变化,岗位操作工的喜悦之情溢于言表。
近日,宏兴股份选矿厂保障作业区成功完成浓缩大井3DS3(50)-10/5型高压清洗泵挺杆密封方式改型工作,不仅一举攻克了设备频繁故障的难题,而且年可创效超47万元,为生产稳定运行和降本增效注入了强劲动力。
作为保障选矿厂二选工序生产顺行的“配角”,这款高压清洗泵肩负着为PZNB-100型柱塞泵输送高压清洗水的重要使命。然而,其柱塞组合每分钟320次的高速往复运动,让原本使用的骨架密封“不堪重负”。原来,这款骨架密封本是为旋转设备设计的油封,根本无法适配现场的轴向密封需求。长期下来,密封件磨损不断加剧,进而导致油脂泄漏、介质渗入动力端油箱,这一“顽疾”不仅让设备频繁停机,大幅增加了岗位人员的维护强度,还给生产持续顺行埋下了中断隐患。
面对这一痛点问题,保障作业区迅速行动,锚定“精准适配、长效稳定”目标,展开有针对性的改造工作。改造主要从两方面入手:一方面是“换型适配”,拆除原有的骨架密封,改用两件IDU型密封。该类型密封专为液压往复运动设备设计,能够与动力端的高速往复运动完美匹配,从根本上解决了密封适配性不足的问题;另一方面是“导流增效”,在挡油套下方增设回油槽。这一设计可引导挺杆上方的油脂通过新密封回流至油箱,进一步提升了密封效果和控油能力。
改造方案落地后,设备性能和经济效益实现了“双重跃升”。从生产保障角度来看,高压清洗泵的检修周期从原来的半年延长至1年,因填料漏水导致的油箱进水故障被彻底杜绝,设备稳定运行率得到显著提升,为二选工序精矿生产顺行筑牢了“防护墙”。从岗位减负层面来讲,岗位人员无需再频繁进行补油和倒泵操作,日常维护频次和劳动强度大幅降低,让操作工能够将更多精力投入生产管控工作。在降本创效方面,每年可节约备件费用36.8万元、工时费用1.6万元、油脂费用9.1万元,合计创效47.5万元。与此同时,现场油污污染情况也明显减少。
下一步,该作业区将继续聚焦生产现场的痛点难点问题,不断深挖设备潜力,让更多的“小创新”汇聚成推动生产安全稳定的“大能量”,为企业高质量发展贡献更多力量。

