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建体系 定标杆 抓落实 促提升

宏兴股份钢后加工成本有效降低

本报讯(记者 李淑芳) 今年以来,围绕“建体系、定标杆、抓落实、促提升”的整体思路,宏兴股份公司建立健全“钢后加工成本”对标对表管理体系,紧盯行业标杆,强化过程管理,狠抓工作落实,钢后工序加工成本在行业中的进步十分明显——

上半年,根据中钢协“成本网”反馈数据,宏兴股份公司钢后工序16项加工成本同比进步10项,指标进步率62.5%;行业排名同比进步10项,排名进步率62.5%。前8个月,宏兴股份公司本部碳钢钢后加工成本同比降低88.82元/吨。

据悉,在钢铁行业竞争白热化的当下,宏兴股份公司依托自备矿山优势,将资源禀赋深度转化为成本竞争力,高炉炼铁成本常年稳居行业前三,尤其是2023年和2024年,本部生铁成本行业排名依次为第二、第三。

然而,铁水成本优势却未能充分传导至终端钢材产品。2024年,宏兴股份公司三级螺纹钢筋、中板等主力产品的制造成本行业排名,均落后于其铁水成本排名,最大差距达10个位次。

钢材生产成本持续高企,正不断削弱自备矿山带来的成本优势。鉴于钢材生产成本主要由铁水成本与钢后加工成本构成,在现有生产格局下,强化钢后加工环节的成本管控效能,已成为破解成本困局、提升产品竞争力的关键举措。

今年年初,宏兴股份公司积极开展对标找差工作,并建立起有效的工作机制——围绕钢后加工成本的各项要素,组织炼轧厂、宏宇新材料公司、榆钢公司与行业内其他企业进行对标分析,精准找出了存在的主要问题,即钢后人工成本高、耐材成本高、动力能源成本高、设备保障费高等。

明确目标是行动的基石。宏兴股份公司召开钢后加工成本对标专题会议,牵头制定“钢后加工成本对标提升方案”,建立“宏兴股份公司对标专题会议”制度,为各部门搭建起交流互通、查改问题、总结经验的平台;部署钢后加工成本对标降本重点任务,构建按月推进的长效管理机制,确保各项降本措施压茬推进、落地见效。

按照既定思路,炼轧厂和宏宇新材料公司以“本部钢后加工成本同比降低75元/吨”为共同目标,分别制定各自的钢后加工成本对标对表工作方案,并进行任务分解,将责任落实到具体岗位和人员,有针对性地制定降本措施。其中,炼轧厂成立降本工作小组5个,细化对标指标99项,制定降本措施55项;宏宇新材料公司成立降本工作小组10个,细化对标指标111项,制定降本措施51项,形成上下联动、全员参与的降本氛围。

在降本过程中,宏兴股份公司结合生产现场对标提升的实际需求,制定下发《宏兴股份公司对标培训方案》,技术人员主动走出厂区,搭建对标平台,积极开拓对标渠道。该公司重点组织钢后生产经营单位前往行业标杆钢企实地对标学习,深入了解其先进的成本管理模式和生产组织方式,吸收引进先进做法,有效提升自身经营管理指标。同时,依托“中钢协”“陕晋川甘”“南钢对标”等对标平台,精准组织专项对标,促进生产成本持续降低。

不仅如此,该公司还运用对标结果,引进应用先进技术助力降本。炼轧厂引进转炉少渣冶炼技术,岗位职工在生产中严格按新技术规范操作,有效降低石灰消耗;引进新型合金、化渣剂等经济物料,减少萤石、硅铁等合金辅料用量。宏宇新材料公司在保证产品质量的前提下,生产直径8—10mm盘螺时取消微氮合金加入,减少合金消耗;进一步优化中高碳首次退火的吹氢量、出炉温度等参数,降低吨钢氢气消耗。

在经济物料使用方面,1—8月份,宏宇新材料公司用高碳锰铁代替硅锰合金、用钢砂铝替代铝铁,采用降锰提铌方式生产锌铝镁部分钢种,降低钢后加工成本2.9元/吨;炼轧厂用转炉镁球替代轻烧白云石、用石灰石块替代石灰,增量使用小粒硅锰2049吨,减少高价硅锰消耗,降低钢后加工成本1.3元/吨。

高效开展费用压降工作同样不可或缺。1—8月份,宏兴股份公司扎实开展费用压减、定额管理、竞价采购、修旧利废、备件库存共享等工作,宏宇新材料公司同比压降费用1485万元,炼轧厂同比压降费用1017万元。

加大循环物料使用量也是降本的重要一环,宏兴股份公司加强对渣钢、废钢等循环物料的全过程监管,建立供料车辆登记和全过程盯控的票据签收体系。在物料仓库,管理人员认真核对每一笔循环物料的进出记录,确保物料得到充分利用。1—8月份,宏宇新材料公司废钢使用量同比增加14.0kg/t;炼轧厂废钢使用量同比增加8.1kg/t。

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