“现在OP2液氧泵远程就能启停,1分钟内响应需求,再也不用在重大危险源区域手动操作,既安全又高效!”在宏兴股份动力厂制氧作业区DCS控制室,值班员何国辉盯着屏幕上稳定跳动的参数,语气里满是轻松。
这份“轻松”的背后,是作业区历时数月攻克进口设备老化难题的心血——一场围绕“21000m³/h制氧OP2液氧泵效能提升”的攻坚战,让服役21年的“老伙计”重焕活力,更实现了安全、成本、效率的多重突破。
“老泵”频频“生病”,保供压力大
走进21000m³/h制氧液体区,OP2液氧泵静静矗立。作为主线氧气用量激增或空分设备故障时的“应急兵”,它本该是保供的“定心丸”,可随着使用年限增长,“毛病”却越来越多。
“叶轮磨坏、密封漏液、泵轴转起来不稳,冷端部件精度也掉了,检修记录台账上记满了这些问题。”机械协理工程师常勇翻着台账介绍。
更棘手的是,这一型号的泵早已被厂家升级换代,国内买不到适配备件,从国外进口不仅要等18个月,价格还高得吓人。常勇算了笔账:2024年维修费就花了14.1万元,加上每年换机械密封的3.6万元、买进口专用润滑油的5万元,单台泵一年投入就得22.7万元。
“设备带病跑,职工也跟着受累。制氧空分运行班组每班10个人,要管6000m³/h制氧、21000m³/h制氧、三制氧等多套设备,近年主线用气波动大,液氧泵启停频繁,大家每班近一半时间都耗在泵体预冷、现场操作上。”常勇说。
“组队”破局,给“老泵”开“药方”
面对设备老化、成本高、人手紧张的三重困境,制氧作业区没有“等、靠、要”,而是迅速组建技术攻关小组,由常勇担任负责人。
“不能只修修补补,得从根上解决问题,核心就是‘换型升级+智能改造’。”常勇介绍,小组首先找国内多家低温泵厂家反复沟通,拿着原有泵体的电机功率、出口压力、流量等核心参数逐一核对,确保新泵能和原有出口管道、汽化器“无缝对接”。
经过3轮方案论证,小组最终选定迷宫密封形式的液氧泵。这种泵体结构能大幅减少磨损,延长设备寿命。同时,把原来的进出口阀换成气动低温调节阀,接入DCS控制系统,实现远程操作和自动调节。
为了让改造万无一失,小组还请专业设计院技术人员到现场勘测,拆除旧泵、敷设新管道和电缆、加装联锁控制系统,并模拟多种工况调试。“施工期间团队轮班值守,每道工序都盯得严严实实,最终仅用30天就完成设备更换和系统改造。”电气协理工程师王三华说。
效能“节节高”,降本保供双丰收
2025年6月,改造后的OP2液氧泵正式投用。经过3个月的稳定运行,成效远超预期。
——安全效率先“提级”。远程DCS操作取代现场频繁跑动,职工不用再进入重大危险源区域,操作风险大大降低。改造后的液氧泵操作更便捷,当主线氧气压力处于正常供压状态时,液氧泵的电机以5Hz频率惰转;一旦主线氧气压力低于协议值,DCS会自动发出报警并提示操作人员,此时操作人员只需在DCS操作界面上调高泵的运行频率,液氧泵即可启动打液外供,劳动生产率随之明显提升。“现在不用围着泵转,能多盯着其他设备的运行情况,心里更有底了。”制氧运行班班长李海山说。
——成本控制见“实效”。新泵的维修周期从原来的6个月延长到5年,单台泵5年内能节省检修备件和外委维修成本113.5万元,每年直接减少维护费用18万元。机械点检马国文算了笔长远账:“按4台泵逐步改造算,未来5年累计能节约成本超450万元。”
——保供能力更“靠谱”。过去液氧泵最多连续运行6小时就得停泵加温,如今这一痛点彻底解决。“今年下半年以来,制氧空分系统因主线单位检修计划临时停车次数较多,且空分系统配属的3号氧压机需进行系统检修。其间,改造后的OP2液氧泵启停共计9次,连续运行达11小时,既为主线正常用氧提供了有力支撑,也为3号氧压机检修奠定了基础。”工艺协理工程师王彦平欣慰地说,设备稳定性的提升,给整个制氧系统的安全保供筑起了“防火墙”。
如今,在制氧作业区的DCS控制室内,操作人员轻点鼠标就能实时监控OP2液氧泵的运行参数;改造后的泵体平稳运转,没了过去频繁检修的忙碌身影。
这场针对“老设备”的攻坚战,不仅让进口液氧泵焕发“第二春”,更为企业降本增效、智能化升级提供了可复制的方案。
“目前,我们正计划总结经验,把改造推广到另外3台液氧泵,让整个低温液体保供系统都提效焕能。”常勇的话语里满是期待。

