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动力厂优化过滤器反洗程序推动效率提升

本报讯(通讯员 刘世玉)近日,宏兴股份动力厂通过创新操作模式与流程设计,完成6号连铸机浊环水系统多介质过滤器反洗程序优化,解决了设备反洗操作繁琐难题,大幅提升了劳动效率。

动力厂6号连铸机浊环水系统新增的4台多介质过滤器需每12小时进行一次反洗作业。但原有操作模式问题突出:反洗需微机逐台控制阀门,还需人工现场启停设备,单次作业至少3人协作;部分阀门卡涩,岗位人员维护压力大,且人工操作易漏步骤,既影响反洗效果,又增加设备运行风险。

面对这一问题,技术人员聚焦“自动化+灵活性”目标推进三项核心举措:开发专属反洗操作界面,新增半自动、全自动两种模式对话框;为 20台电动阀设“一键自动/手动”按钮,无需逐台操作;设计反洗步骤时间与周期调整功能,半自动模式下还保留单台一键反洗,兼顾批量作业与单独维护。

动力厂给排水责任工程师李玉超介绍说,程序优化后,操作人员在中控室即可完成全流程反洗控制,单批次操作时间从原来的160分钟缩短至40分钟以内,效率提升75%;借助微机实时监控画面,阀门状态与设备运行参数一目了然,故障判断响应速度显著加快,反洗效果更加稳定,进一步保障了浊环水水质达标。

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