本报讯(通讯员 刘世玉 赵述超)10月份,宏兴股份选矿厂以“铁前一体化”“采选一体化”为核心,通过优化生产组织、严控生产成本、加强设备保障,当月7项指标全部达标,铁精矿产量超计划2万吨,为冲刺全年目标奠定了坚实基础。
面对1号悬浮炉改造、二选工序按老流程运行的复杂生产工况,选矿厂平衡原矿处理与产能释放节奏,10月份原矿处理量超月计划4.02万吨、环比增加13万吨。与此同时,该厂将提升效率作为核心工作,通过优化工艺参数,全选比较计划降低0.009倍,选矿效率得到进一步提升;烧结矿品位、综合铁精矿SiO2达标率均稳定在95%以上,创今年以来最好水平。为应对周边矿质量波动问题,该厂推行“一矿一策”策略,优化桦树沟矿、黑沟矿与周边矿搭配结构,为炼铁厂高效配矿提供了优质原料支持。
围绕全年成本控制目标,选矿厂从技术和管理两方面发力。技术层面,完成二选3-1号球磨100mm热轧钢球替代125mm热轧钢球试验及经济性评价,同时启动一选4-2号球磨热轧钢球替代低铬铸球试验,为降低钢球单耗探索新方向;通过推进板框压滤机进口滤布国产化、在皮带机推广EP200高耐磨输送带等举措,在延长备件使用寿命的同时减少采购频次。在管理降本方面,该厂外委搬出机链斗、强磁机隔块等高价值备件修复业务,并按最低储备量管控常耗备件;推行点检自营与岗位自营检修模式,通过调整一选、二选检验检测频次,累计减少弱磁原矿、浮选给矿等检验300次,压缩费用支出。
为保障生产稳定运行,选矿厂以“点检定修制”为核心,抓实设备全生命周期管理,10月份实现公司级设备事故故障“清零”目标,一次球磨机作业率保持国内同行业领先。设备运维方面,一选19号、9号竖炉大修验收投用后,焙烧矿质量显著提升;二选5号、10号炉抽烟机出风口通过扩容改造,解决了轴脖子漏废气问题;完成一选1-1号球磨机进料端衬板50%更换、4-1号球磨机出料套筒螺栓更换,关键部件健康状态持续向好。管理方面,该厂严格执行“点检—检修—验收”闭环,推广“点检自营”模式减少非计划检修时间,设备台时效率全面达标,一选、二选竖炉台时处理量分别超计划0.1t/h、2.7t/h,为产能释放提供坚实硬件支撑。
下一步,选矿厂将继续深化精益管理与技术创新,强化与上下游工序的协同联动,以更优的资源配置效率、更稳的生产运行水平、更强的成本管控能力,为企业高质量发展提供坚实支撑。

