本报讯(通讯员 刘世玉)近日,宏兴股份选矿厂“减少一选竖炉抽烟机振动难题攻关”项目结题并进行运行验证。该项目通过研发叶轮冲洗装置,成功破解竖炉抽烟机因叶片挂泥频繁振动问题,改造后设备稳定运行周期大幅延长,年创效超117万元。
此前,选矿厂一选竖炉抽烟机受除尘工艺影响,风机叶片挂泥导致叶轮频繁振动,单机平均运行仅15天就会出现振动故障,每年消耗检修费用25.57万元,而且严重制约竖炉生产效率。此前曾考虑运用表面涂层技术,这一方法不仅单台造价达3万—5万元,还因无法承受转子热装配温度易烧损,难以落地应用。
为突破这一困境,该厂成立攻关团队,围绕现场实际问题研发出叶轮冲洗装置。装置确定供水系统最优安装参数,确保叶片正反两面特定范围高效冲洗;排水系统通过实测风机机壳最大压力,叠加更高安全系数,确定260mm水封高度防止废气外溢;材质选用316L不锈钢提升抗腐蚀性。此外,团队还制定白班、夜班定时冲洗制度,且用水量确定为6.8m3/h,不影响区域水量平衡。
目前,该装置在22号竖炉已稳定运行270天,未出现振动超标停机,远高于“振动周期延长至90天”的计划目标。在此基础上,项目团队完成其他5台竖炉抽烟机改造。经测算,改造6台竖炉每年可减少重复检修费用7.67万元,挽回因停机导致的焙烧矿产量损失110万元,累计年创效117.67万元。

