本报讯(记者 张静 通讯员 郭宏昌) 近日,宏兴股份宏翔能源公司完成3号、4号焦炉运焦系统皮带机溜槽改造。通过采用曲线落料溜槽、高密度陶瓷衬板等技术,大幅降低设备维护成本,每年减少粉尘排放10.8万吨,为绿色生产提供了有力保障。
宏翔能源公司3号、4号焦炉J9皮带机机尾至切角二楼再到J8皮带机机头的溜槽,原设计为粘贴辉绿岩砖的普通结构。因输送物料强度较高,溜槽衬板易受物料冲击砸损,频繁出现辉绿岩砖脱落、外部钢板锈蚀等问题。即便后续多次更换铺设16Mn钢耐磨衬板,仍未能有效解决溜槽磨损的核心问题。
设备隐患衍生多重问题,平均每年修补超过20次,材料备件费用达18万元,不仅大幅增加了职工的检维修工作量,推高了综合维修成本,更因频繁检修干扰生产连续性。
为破解这一难题,该公司保障二作业区技术人员研究国内同行业使用的溜槽形式,结合现场实际,制定了“结构优化+材料升级+密封强化”的定制化改造方案。技术人员采用“曲线落料溜槽+集流罩导料槽”设计,通过消除物料自由落体高度差,从源头降低物料对溜槽的冲击磨损;选用高密度陶瓷衬板,耐磨性较原有材料提升3倍且可局部更换;加装密封导料槽、优化除尘罩与管道,实现了粉尘100%管控。
改造后,粉尘收集效率大幅提升,每年可以减少粉尘排放10.8万吨,维修频次由20次/年降低至2次/年,节约人工费用15万元,提升了设备的稳定性与劳动生产率,为运焦系统连续高效运行提供了可靠保障。

