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选矿厂:青春力量驱动生产“全速运转”

通讯员 刘世玉

从矿石筛分的第一道关口到磁选的精细加工,从设备保障的技术攻关到球磨机检修的夜间值守……宏兴股份选矿厂青年职工扎根岗位,以坚守与精进为选矿生产注入了强劲动能。

精准调控 守好原料“第一关”

清晨,一次筛分岗位操作陈永平已守在筛分设备旁,手中紧握记录笔,目光专注地观察传送带上的矿石。作为原料区域岗位技能等级最高的青年职工,他负责将矿石精准分级,块矿与粉矿分类工作不容有失。

“10个筛子随着皮带的矿量和块矿率动态调整。”陈永平蹲身检查,“昨天块矿率高,减少3台筛子;今日块矿率下降,及时增开2—3台筛子,避免细矿卡壳影响后续加工。”他每天提前半小时到岗,巡查筛子运行状态、监听电机是否有异响;班后,他对着记录本复盘筛子运行数据,常为确认一个参数延时留岗。

攻坚抢修 筑牢精矿“安全关”

尾矿作业区球磨机平台上,班长张瑞带领班组青工颉文军、郑润、朱晓强开展自营隐患治理工作。因常年受水汽侵蚀,平台部分钢板、斜梯出现开焊、强度不足等问题,若不及时补焊,将影响职工作业安全。他们连续奋战8小时,直至彻底消除隐患。张瑞看着恢复完好的平台说:“第二天能正常生产,保障职工安全,再累也值得。”

这份务实肯干的劲头,也体现在张瑞对生产指标的严格要求上。刚担任班长时,班组的技术质量指标不及其他班组,精矿品位和金属回收率相对较低。他利用休息时间跟随老师傅到现场学习,连续几天观察其他班组的操作方法,发现“对方矿层控制精准且高度适宜,分选效果好,精矿分离彻底;球磨机排水量更大,分级效果更优”。摸清关键要点后,他立即调整操作方式。经过努力,班组指标很快得到提升。他还凭借这股钻研劲头,荣获省级技能大赛一等奖、二等奖。

技术革新 破解设备“效能关”

“以前3个月就得更换一次的圆盘给料机衬板,现在能稳定使用12个月。”保障作业区协理工程师王凯介绍道。此前,该系统的圆盘给料机衬板、烘干破碎机衬板、螺旋轴组件的使用寿命分别为3个月、12个月、3个月,频繁停机更换备件不仅成本较高还影响生产效率。

为解决这一难题,王凯与王潇扬、锁金钟等几名青年技术骨干组成技术攻关小组。在材质升级方面,摒弃传统高锰钢、高铬合金材料,选用“陶瓷与碳化钨”复合材料。该材料宏观硬度达56HRC,相对耐磨性为Q235钢的27倍,能为设备提供良好的抗磨损支撑。

在结构优化上,技术人员针对三类核心设备设计了差异化方案:圆盘给料机衬板采用“复合合金+碳钢”双层结构,兼顾耐磨性与加工便利性;烘干破碎机衬板设计为异型结构,减少摩擦面积的同时,中间镶嵌碳化钨合金块提升耐磨性能;螺旋轴组件更换合金刀头材料,调整刀头间距与角度,内环增配钨钢合金柱,利用湿式物料的黏着性形成“物料保护层”,降低设备直接磨损。

如今,改造后的备件已安装上线。经过两个月定修检查,磨损数据达到预期——圆盘给料机衬板寿命延长至12个月,烘干破碎机衬板延长至24个月,螺旋轴组件延长至6个月。

细致点检 把牢设备“运行关”

凌晨1点,保障作业区强磁区域青年点检员李宗杰接到设备异常通知,他立即赶赴现场,通过听异响、查振动未发现明显问题,便叮嘱岗位人员加强留意。凌晨4点,轴承损坏的通知再次传来,李宗杰迅速携带点检仪器奔赴现场,组织检修工作。“第一次检查时忽略了设备下沉的情况!” 李宗杰蹲在损坏的轴承旁反思,那夜他坚守检修现场至天亮,并在记录本上写下 “点检无小事,每一个细节都不能漏”。

后续参与球磨机免刮型轴承改造时,他将“细致”贯穿每一步操作。在6-2号球磨机改造过程中,他跟随师傅反复测量轴承座标高、调整齿顶间隙,用游标卡尺多次核对数据。当调整后轴承座标高偏差符合1/1000标准,齿顶间隙达到9—12毫米要求时,他深有体会:“以前觉得‘接近标准’即可,现在明白设备安全容不得丝毫偏差,差0.1毫米都不行。”

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