“注意推焦对位,准备推焦!”近日,在宏兴股份宏翔能源公司3号焦炉机侧平台,随着现场指挥人员的一声高喊,3号焦炉炉门缓缓开启。热浪裹挟着焦炭的灼热气息扑面而来,火焰在炭化室翻腾跳跃。
然而,在这繁忙有序的生产节奏中,一些隐藏的隐患正悄然显现:该公司3号4号焦炉已经服役二十余年,炉墙局部耐火材料脱落、串漏等问题日益凸显,不仅影响焦炭质量,还暗藏着安全环保风险。
因此,一场热修攻坚在该公司二炼焦作业区拉开帷幕。
据现场工作人员介绍,不同于传统大修的“全面停工”,此次维修采用“外科手术”理念,在不中断整体生产的前提下,对3号4号焦炉的炭化室进行系统性修复,难度非常大。
热修工作开展以来,即便经过降温处理,焦炉炭化室内局部温度仍高达800℃。热修人员身着银色隔热服,头戴全封闭防护面罩,像一群“太空战士”穿梭在炭化室内。为避免高温透支体力,他们采取轮换作业模式,每半小时就换一批人上阵。即便如此,每次作业下来,大家的工装都能拧出水,脸颊、手臂被热气烤得通红。
质量是热修的生命线。炭化室砖体砌筑精度要求极高,砖缝必须控制在3毫米以内。现场质量监督人员张弈在炭化室内,借助强光手电筒反复校准砖体位置。他说:“差1毫米都可能导致后期串漏,再苦再热也不能降低标准!”话音未落,他又俯身投入作业,手套早已被烤得发硬。与此同时,焦炉维护班24小时轮班值守,全方位排查风险隐患,筑牢安全热修的铜墙铁壁。
热修攻坚战中,有老技师凭借二十余年的经验,判断炉体损伤程度;有年轻技术员加班优化修复方案,力求每一处细节都严丝合缝;有维修职工主动放弃休息时间,顶着夜色在热浪中加紧修补……终于,首组炭化室修复顺利完成,第一车炼焦煤顺利装入。高温干馏后,火红的焦炭随着推焦杆缓缓顺畅推出,大家脸上洋溢出藏不住的喜悦与欣慰,连日来的疲惫被一扫而空。经推焦验证,炉墙密封良好、推焦电流明显降低。这一成果充分印证了修补后的炭化室炉墙灰浆饱满、墙面平整,完全达到预期修复效果,为后续作业打下了坚实基础。更为关键的是,此次热修不仅能成功消除焦炉“顽疾”,保障安全生产与环保达标,还探索出老旧焦炉“精准热修”的新路径,为老旧焦炉长寿化稳定运行积累了宝贵的实践经验。
目前,二炼焦作业区已完成4组炭化室的修复工作,后续修复工作正全面推进,这场与高温的博弈仍在继续。

