2025年,润源公司墙材作业区聚焦生产一线痛点难点,推进3号砖线废料回用改造与3号生产线卷扬机控制系统改造两项重点工作,以贴合实际的“小创新”破解生产流程中的“大难题”,既实现了降本增效目标,又筑牢了安全生产防线。
废料循环利用
“变废为宝”降本增效
“以前这些不合格的砖坯和泄漏的物料,都是拉去垃圾场的废料,现在摇身一变,成了能再次利用的‘香饽饽’!”谈及3号砖线废料回用改造,墙材作业区职工脸上满是欣慰。
3号砖线长期受两大“顽疾”困扰——砖坯高度尺寸不达标、布料小车尾部物料泄漏。两类废料需专人拉运至货棚暂存,累积到40吨便需调用翻斗车转运至垃圾场,造成大量原材料浪费,而且每次的拉运及装车费用让生产线成本居高不下。
为啃下这块“硬骨头”,该作业区聚焦废料循环利用,量身定制改造方案。在提升斗上部加装废料回用漏斗,搭建起高效闭环的废料回用通道。改造后,不合格砖坯、泄漏物料通过回用漏斗直接送入配料提升斗,与水泥、砂石等新鲜原料充分混合搅拌,再经皮带输送机输送至砖机供料箱,重新参与压砖生产。整个过程实现废料全流程回用,且混合均匀度符合生产标准,从根源上杜绝原料浪费。
经测算,一个季度3号砖线依托废料回用改造,单位产品原材料成本降低20元/万块,累计节省原材料成本1万元;废料总量大幅锐减,拉运频次显著降低,额外节省拉运台班费6000元。此外,废料无需再进行暂存、转运,消除了堆积对生产节奏的干扰,避免了因废料处理占用人力、场地资源导致的生产中断风险,保障了3号砖线生产流程连续顺畅运行。
卷扬机“换挡升级”
安全高效提质赋能
墙材作业区3号生产线卷扬机原采用凸轮控制器进行进出釜操控,在长期高负荷运行中逐渐暴露出系列问题。一方面,凸轮控制器控制精度不足,难以适配复杂生产工况,制约作业效率提升;另一方面,其触点在频繁开合和电流冲击下易损坏粘连,导致电机频繁烧损,不仅增加了设备维修成本,还多次造成生产线停机,影响生产连续性。
针对这一痛点,以班长周国炯为核心的技术小组主动请缨,开展研究改造。团队经过反复论证,确定“按钮开关控制+安全保护升级”的改造方案。项目实施过程中,团队成员利用生产线检修窗口期,完成电气配盘重新设计、凸轮控制器拆除、按钮开关组件安装及电路连接等关键工序,同步增设过载、短路双重保护模块,确保控制系统安全稳定运行。整个改造过程技术路线清晰、实施高效,未对生产造成影响。
项目投用后成效立竿见影,卷扬机运行稳定性大幅提升,设备故障率显著下降,电机烧损问题彻底解决;按钮开关控制实现精细化操作,生产效率提升20%,每年可创造经济效益1.6万元。同时,操作流程简化降低了职工劳动强度,作业环境得到进一步改善,实现经济效益与安全效益的有机统一。
小改造撬动大效益,小创新凝聚大合力。此次两项技改成果,是墙材作业区践行“降本增效、绿色发展”理念、深入推进“五小”创新活动的生动实践。下一步,该作业区将加大对技改成果的推广应用力度,鼓励更多职工立足岗位、攻坚克难,推动更多“小改小革”落地生根,以创新为发展注入源源不断的动力。

