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擦亮高炉监测“慧眼”

——检修工程部“百炼成钢”QC小组攻克煤气分析仪运维难题

通讯员 孔维东

“煤气分析仪的报修频率远超炼铁厂管控标准,必须全力降低故障率!”宏兴股份检修工程部仪表检修作业区炼铁仪表班班长张振军将当月报修统计报表拍在桌上,眉头紧蹙。

煤气分析仪堪称高炉生产的“火眼金睛”,其作用至关重要。它能够实时捕捉煤气成分的细微变化,为高炉送风、炉温调节提供关键数据支撑,是精准调控炉况的核心保障。一旦该设备发生故障停机,不仅会打乱高炉正常生产节奏,还会出现炉内工况监测盲区,给安全生产埋下重大隐患。

为啃下这块影响生产的“硬骨头”,炼铁仪表班第一时间组建“百炼成钢”QC小组,向这一现场瓶颈发起攻坚。仪表检修作业区首席技师梁文武主动请缨全程指导,成为团队攻坚克难的“定海神针”,让组员们的攻坚底气更足、信心更满。

解决问题的关键在于找准根源。QC小组全员利用空闲时间深入生产现场,对炼铁厂所有高炉煤气分析仪展开拉网式排查。组员们蹲守在仪表旁,紧盯每一组数据波动,不放过任何细微异常,从设备运行环境、日常维护流程、配件损耗规律等多个维度深挖问题症结。同时,结合历史报修记录,对数十条故障数据进行交叉比对分析,最终精准锁定核心问题:由于设备缺少无阻水干燥装置,且过滤器存在腐蚀泄漏情况,高含尘、高水分的煤气持续加剧仪器损耗。这也是行业内煤气分析仪气路系统普遍存在的故障痛点。

一份详实的分析报告,为后续整改工作指明了清晰方向。针对高炉煤气高含尘、高含水的特性,小组成员广泛查阅行业资料,积极借鉴同类设备运维经验,经过多轮研讨优化,最终确定采用“湿法除尘+高分子膜式过滤器+蝶形阻水器+自制干燥管”的组合方案,设计装配前置除污阻水干燥装置。该方案不仅能大幅降低样气湿度、高效拦截杂质,还能实现干燥管在线维护功能,无需中断分析系统运行,兼顾了设备运行的稳定性与实操的实用性。

从装置设计、零件加工到现场安装调试,QC小组全员全程坚守一线,反复测试、优化各项参数。当最新运维数据出炉时,所有人都露出了欣慰的笑容:煤气分析仪月报修次数从原先的17次降至4次,设备运行稳定性显著提升,为高炉生产筑牢了精准监测与安全运行的双重防线。

“百炼成钢,非一日之功。”小组成员表示,这场攻坚战的胜利,既是一次技术上的重大突破,更是团队协作与实干担当精神的生动诠释。从梁文武的悉心指导、倾囊相授,到组长张振军的统筹协调、冲锋在前,再到青年职工的刻苦钻研、勇挑重担,每一位组员都以“钉钉子”的韧劲合力攻坚,成功啃下了这块难啃的“硬骨头”,为炼铁厂提质增效、安全顺行注入了强劲动力,该项目荣获集团公司2025年优秀QC成果一等奖。

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