再热蒸汽温度是火电机组核心经济指标之一,其数值每波动10℃,就会影响供电煤耗0.8g/kWh。曾因这一指标长期偏低,宏晟电热公司每年产生数千万元的额外成本。在企业全力推进降本增效精益生产的关键阶段,该公司热电生产二作业区集结10名技术骨干组建远航QC小组,以“提高4号机组再热蒸汽温度”为核心课题开展专项攻关。
为找准问题根源,小组坚持问题导向开展全面现状调查,运用关联图、排列图等专业QC工具层层剖析,最终判定“再热器管壁温度偏高”为核心问题,并进一步锁定“管束结焦、积灰堆积、顶棚密封破损”三大症结。通过横向对标行业案例、纵向分析机组运行数据、比对历史运维记录的三重验证,小组科学论证了攻关目标的可行性。随后,深入现场实地核查,逐一验证6项末端影响因素,并严格按照5W1H原则制定详细对策表,为后续整改落地划定清晰路径。
2025年4月,远航QC小组高效推进现场整改工作,相继完成积灰清理、密封修复、管束清焦等关键操作,实现问题闭环管理。整改效果立竿见影,自2025年5月起,4号机组再热蒸汽温度月均值稳定在536.59℃,不仅超额完成535℃的考核目标,机组运行态势也愈发平稳,再热器壁温超限故障频次大幅下降,成功消除锅炉运行的安全隐患。经济效益方面,攻关后,4号机组再热蒸汽温度较攻关前提升12.78℃,仅单月就节约发电成本约10万元。
为巩固攻关成效、形成长效运维机制,远航QC小组将再热器清灰、清焦作业纳入机组周期检修标准流程,编制发布相关企业标准,构建起标准化、规范化的设备运维管理体系。2025年9月,4号机组再热蒸汽温度均值进一步提升至537.35℃,攻关成效持续深化,为宏晟电热公司同类型锅炉设备的运维优化提供了可复制、可推广的“样板”经验。
这项成果获评集团公司2025年度优秀QC成果三等奖。下一步,远航QC小组将继续聚焦生产运营中的难点、堵点问题,确立“提高暖风器疏水回收率”为新的攻关课题,以精准技术攻关赋能生产提质增效。

